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九江石化爆炸火災事故報告

關于九江石化柴油加氫裝置“3. 12”爆炸火災事故有關情況的報告


20183121614分,九江石化煉油運行一部柴 油加氫裝置發生一起爆炸火災事故,事故造成2人死亡,1 灼傷(輕傷)。

接到事故報告后,安全監管局、煉油事業部、生產經營部 有關領導立即到總部生產調度指揮中心了解事故情況。按照總 部領導指示,安全監管局、煉油事業部、能環部派人連夜趕赴 現場。

313日凌晨330分左右,國家安全監管總局、總部 調查組一行12人到達事故現場。在對現場初步勘查后聽取了 九江石化對事故情況的匯報。有關情況報告如下:

、事故簡要經過

2018312日,煉油運行一部加氫單元運行三班當班, 當班人員有副班長楊友林、內操楊春春、段漠齊,外操李國華、 劉強、張曉文。

14:58,內操在DCS上發現循環氫壓縮機C502B潤滑油壓 低報警,打電話給外操室要求到現場確認。副班長楊友林接電 話后,到現場檢查確認,15:07:52 , C502B潤滑油壓降至 0.27MPa,輔油泵啟動(輔泵自啟聯鎖值0.27MPa)o設備員 彭小鋒接報告后,到外操室和楊友林、張曉文一起到壓縮機現 場調整。調整過程中,潤滑油壓力在16:04:39下降至0.2MPa

(聯鎖停機值0.2MPa),機組聯鎖停機,同時加熱爐F501 壓瓦斯進爐快關閥門XCV501聯鎖動作關閉、加氫反應進料泵 P501B聯鎖動作停泵。

楊友林等人檢查加熱爐F501高壓瓦斯進爐快關閥門關閉 情況,關閉熱低分V515T501減油閥門。16:10左右,楊友 林按照工藝員指令,帶領李國華趕往加氫反應進料泵P501B, 試圖關閉泵出口閥時,加氫原料緩沖罐V501發生爆炸著火。

、 事故傷亡情況

事故造成2人死亡。死者基本情況:

1. 楊友林,男,49歲,加氫副班長,文化程度技校。

2. 李國華,男,52歲,加氫外操,文化程度高中。

、 事故救援情況

事故發生后,九江石化公司立即啟動應急預案,分別向江 西省、九江市政府部門報告事故情況,同時向總部應急指揮中 心報告。九江石化公司領導趕赴現場成立現場指揮部,組織現 場救援和處置,組織人員關閉加氫單元高瓦、氫氣、柴油、航 煤等原料進料閥門,1#柴油加氫裝置緊急停工,航煤加氫、 1#PSA2#汽柴油加氫等3套裝置主動安排停工,關閉各裝置 原料、產品進出界區閥門。

1615分,九江石化消防保衛中心接警后迅速到現場撲

救。

1630分,地面流淌火全部撲滅??紤]到周邊是臨氫裝 置,危險性較大,為防止萬一,1634分,九江石化請求九 江市消防支隊增援。

1640分,火勢得到控制。

1650分,九江市消防增援車輛到達現場。

1724分,現場火點熄滅。

在事故救援的同時,九江石化積極配合地方政府主動向社 會媒體報道事故。目前輿情可控,沒有造成較大社會負面影響。

事故沒有造成環境污染和其他次生事故。

家屬安撫工作有序進行,目前家屬情緒在受控狀態,后續 繼續做好善后處置工作。

、初步原因分析

DCS趨勢看,循環氫壓縮機C502B停機,裝置聯鎖停 車后,原料罐V501 (直徑2.2米,高18.8米,54立方米)壓 力快速上升,最終導致V501超壓罐體撕裂著火。

初步分析,V501超壓原因為反應進料泵P501B聯鎖停泵 后,泵出口閥沒有及時關閉,同時泵出口單向閥漏量,造成反 應系統高溫高壓介質從P501/B出口倒竄至V501,造成V501 超壓爆裂。

事故原因還在進一步調查中。

、事故調查

國家安全監管總局接到事故報告后,監管三司宋宏林處長 和國家安全生產應急救援指揮中心協調部副主任洪宇等4名同 志也于昨晚趕到事故現場。按照生產安全事故管理規定,確定 由九江市安全監管局負責組織事故調查。

在地方政府調查的同時,我們已成立內部調查組組織開展 事故調查。有關情況將進一步報告。

總部赴事故現場調查組

安全監管局:杜紅巖、常云海

煉油事業部:伊光明、權紅旗、宮超

能源環保部:邢毅

總部事故調查組


 

關于進一步做好“兩會”期間安全生產工作的通知

各有關企業:

近期,部分企業裝置運行不穩,非計劃停工和運行異常情況較 多,安全生產形勢不容樂觀。臨近“兩”,各企業要認真吸取教訓, 及時采取措施,堅決遏止運行異常頻發的不良勢頭,確保“兩” 期間安全生產保持平穩。

一、近期裝置運行異常情況通報

1.湛江東興:2018224日連續重整裝置因循環氫壓縮機 故障停工搶修,利用氫氣增壓機一路出口作為循環氫后,225 進料開工,維持低負荷運行。

停工經過:201822417: 08連續重整裝置循環氫壓縮 C-3201非驅動端泄漏量突然從48kPa降至12kPa, 19: 37監控視 頻顯示非驅動端通過軸承箱的呼吸閥漏到大氣中,干氣密封泄漏, 同時,兩端軸承振動快速上升,達到滿量程值,由于機組沒有設置 軸振動聯鎖和干氣密封泄漏聯鎖,也沒有觸發軸位移聯鎖,在劇烈 振動了 3分鐘之后因轉子卡澀停機。

檢查結果:驅動端徑向軸瓦損壞嚴重,油封完全磨平,軸承座 與軸承蓋都有明顯的碰磨痕跡;非驅動端的徑向瓦和推力瓦也有磨 損痕跡;兩端軸承部位軸頸磨損;非驅動端干氣密封軸套部位的軸 表面有鍍層大面積脫落,原軸徑120mm,磨損后的最小直徑118. 8mm; 兩端的干氣密封解體,一級、二級摩擦副均已碎裂,非驅動端損壞 程度更嚴重;各級葉輪級間密封和兩端的梳齒密封基本磨平;檢查 發現主軸經過摩擦產生高溫后已變形,非驅動端變形跳動超過1

原因分析:初步分析是主密封氣發生波動,非驅動端干氣密封 穩定性較弱的情況下,動靜環碰磨受熱崩裂,碎塊擠壓碰撞卡澀, 導致轉子、軸承箱等振動。

2.金陵:20182288: 07,上級變電站220kV經港變因 開關保護裝置故障,造成金陵石化220kV港石聯絡線停電1. 7秒, 熱電站110kVI母線晃電,六爐三機跳停,導致蒸汽和氫氣停供。 熱電站廠用電因晃電中斷后,三臺給水泵停機,鍋爐因缺水停爐, 無蒸汽供應。1#2#發電機帶不動相應負荷(正常時發電5MW, 外電網下電6MW), 1#發電機因低頻保護停車,2#發電機因低壓過流 保護停車,3#發電機因無蒸汽停機而停止供電。煤制氫、2#加氫裂化、 1#催化、3#重整、1#渣油加氫、2#渣油加氫、柴油加氫改質、l#S-zorb 緊急停工,至31日除1#2#渣油加氫外其余裝置均恢復開工, 1#渣油加氫因加熱爐管結焦、2#渣油加氫因循氫機干氣密封泄漏推 遲開工。

原因分析:上級變電站220kV經港變開關保護裝置故障,造成 電源聯絡線停電;全廠220kV、llOkV系統分列運行但未配置快切裝


置,且投運的給水泵都由停電母線供電,造成1#2#、3#發電機停 運,引起大面積停晃電。

3. 揚子:2017112521:15, PTA聯合裝置三線空壓機 組發出振動、位移、電機過流跳車等13個聯鎖停車信號,機組因電 機過流跳車聯鎖停車。機組盤車狀態下,壓縮機部分振動位移值無 法恢復正常,初步判斷轉子可能存在一定程度損壞,決定對壓縮機 進行全面解體檢查。

檢查結果:機組解體后發現一級葉輪葉片1處斷裂,一級葉輪 口環磨損斷裂,其他葉片均出現不同程度的損傷及變形;一級擴壓 2個噴嘴開裂;一級蝸殼型環內表面出現局部磨痕,有1深約2mm 左右的局部磨痕凹坑。

原因分析:壓縮機一二級轉子一級葉輪葉片突發斷裂,轉子與 蝸殼發生劇烈卡澀摩擦,導致電機瞬間過流聯鎖空壓機停車。

4. 上海石化:2017122921: 18, PTA裝置氧化循環溶 劑泵過電流跳,反應器尾氧含量達到聯鎖值,氧化反應器聯鎖動作, 系統退料,21:55啟動輸送風機進行物料輸送,輸送過程中,發現 中間料倉設備變形。

原因分析:1)氧化循環溶劑泵泵設計存在缺陷,使設備長期 C區運行;斷軸根部(軸徑改變處)的過渡R偏?。粺o防松動措施, 受外力作用導致的誘導輪螺紋連接松動;泵實際使用流量不在泵的 最佳工作范圍等因素影響,導致泵軸從誘導輪與葉輪的結合處材料 疲勞結合脆性斷裂。

2)停車時使用風機進行物料輸送,因干燥機出料溫度約

148C,輸送氣受熱膨脹,料倉壓力升高,為防止水封吹破,操作人 員進行了現場風機出口小閥的排放,由于此時出現了輸送管道堵塞, 氮氣循環路線受阻,導致料倉進出氣不平衡,最終造成料倉受損(料 倉系統設置有低壓停風機的聯鎖保護,但因壓力取出口被物料堵塞, 導致指示不準聯鎖最終未動作)。

巴陵:2018年]月11 0 11: 48,殼牌煤氣化裝置煤閥13FV0401 卡塞,15:00更換完成投用4#燒嘴,15: 42打開煤線三通閥13XV0408, 50秒后,操作員確認氣化裝置434#粉煤管線泄漏起火,手動 觸發啟動氣化裝置緊急停車并緊急泄壓。

檢查結果:13XV0408閥門入口發現有異物,入口沒有完全關閉到 位,偏離中心位置約15mm,閥芯和閥體出口已經損壞,齒輪箱內有水, 生銹比較嚴重,閥桿兩軸承卡死,從動輪(大齒輪)有三到四個齒有 磨損的痕跡;13XV040813XV413之間的管道發現異物嚴重堵塞(玻 璃纖維帶)。

原因分析:由于粉煤三通閥13XV0408故障(嚴重內漏或部分堵 塞)導致兩個出口之間短路連通,介質串入粉煤循環管線,導致 13XV0408閥后到氣化爐的粉煤管線壓力降低,氣化爐內的高溫高壓 合成氣反流至燒嘴內的粉煤通道和外部粉煤管線內,導致最薄弱部 分(如磨損的三通閥本體或者附近管道)首先燒蝕泄露,迅速擴大并 在空氣中爆燃。

6.福建:201821314:00,乙烯裝置裂解氣壓縮機四 段出口溫度突然上升較快,乙烯裂解緊急退出4臺裂解爐,在乙烯 退爐降負荷過程中,裂解氣壓縮機五段出口溫度持續上升至聯鎖值,


裂解氣壓縮機停機導致乙烯全面停工。

原因分析:裂解氣壓縮機四段出口級間冷卻器內漏情況突然惡 化,裂解氣壓縮機四段、五段出口溫度上升較快,五段出口溫度高 高聯鎖導致裂解氣壓縮機停機。

二、有關要求

1. 落實措施,確保“兩”期間安全生產。原則上兩會期間停 止安排施工作業,遇特殊情況須升級管理,嚴格落實雙監護和現場 視頻監控等管理措施;保持生產負荷平穩,原則上不作大的調整、 不安排裝置開停工;加強值班,做好領導帶班工作,保證物資和人 員充備完善,按規定做好突發事件(事故)的處置工作,并按相關 要求及時、準確報送信息。

2. 嚴格管理,避免同類事件重復發生。裝置運行發生異常的企 業要深入分析造成異常的直接原因和深層次原因,有針對性的制定 整改措施和目標,嚴格督促整改措施到位;各企業均要從異常事件中 吸取教訓,舉一反三,深入分析查找同類裝置隱患,避免同類事件 重復發生。

3. 規范操作,保持裝置平穩運行。嚴格執行工藝紀律、操作紀 律,控制好運行工況,堅決避免超溫超壓等不良工況運行;控制好 裝置原料,確保裝置各項進料不超指標。

4. 精心維護,保障設備工況良好。針對近期機組故障頻發的情 況,各企業要重點采取措施,排查并動態管理機、泵運行隱患,加 強重點設備、大機組的監護維護,梳理并完善大機組及重要機泵聯 鎖邏輯;持續加大動設備專業培訓力度,消除班組技術力量短板, 轉變拼設備的觀念,提高設備處理操作能力,保障設備處于良好工 況。

5. 加快整改,保障電力系統穩定。加快推進電力系統隱患治理項 目,提高電力系統可靠性;加強協調,積極與地方電網溝通,提高外 電源可靠性;加強熱電站機、爐、電的運行管理,提高自備電站供電 的可靠性,完善抗晃電措施,抓緊增上低周減載裝置。

6. 完善預案,沉穩應對異常情況。學習借鑒其他企業應對停電事 故等異常情況的經驗和教訓,結合企業實際,提高應急預案的可操作 性,完善開停工操作細則,加強演練,提高應急指揮能力,明確各層 級責任,沉穩應對突發情況,做到忙而不亂,有序進行。