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英國邦斯菲爾德油庫爆炸事故:企業不消滅事故,事故就消滅企業

背景介紹

 

邦斯菲爾德(Buncefield)油庫位于赫特福德郡賀梅爾亨普斯德城(Hemel Hempstead, Hertfordshire.),距離小鎮賀梅爾亨普斯德城大約4.8公里,是全英國第五大油庫。油庫主要儲存燃料油,包括汽油。這個油庫始建于1968年,像國內的許多危化品一樣,建設時周圍幾乎沒有建筑。

據英國石油工業協會數據,邦斯菲爾德中轉的油料占英國油料市場的8%,占英國東南部地區所需油料總量的20%,西斯羅(Heathmw)機場所需航空煤油總量的40%也由邦斯菲爾德油庫提供。邦斯菲爾德油庫通過3條輸油管線(FinaLine、M/B和T/K 管線)接收汽油、航空煤油、柴油和其它油料。這3條輸油管線采用間歇式操作,分批輸送不同的油料。

在油庫內有多家油品倉儲企業,其中有赫特福德油儲存有限公司(Hertfordshire Oil Storage .,Ltd)(簡稱HOSL),這是道達爾與雪佛龍在英國的一家合資企業。可以允許儲存34000噸車用燃油,以及15000噸燃料油。

邦斯菲爾德油庫鳥瞰圖(爆炸前)

 

事故簡介

 

20051211日早晨大約6點左右,發生了一起猛烈的爆炸,隨后又發生了一連串的爆炸以及火災,爆炸和火災摧毀了油庫的大部分設施,包擴23個大型儲油罐,以及油庫附近的房屋和商業設施。英國政府動員了超過1000多名消防隊員20多輛消防車,以及多名志愿者參與了應急救援,大火持續燃燒了大約5天才完全撲滅。整個事故沒有造成人員死亡,但43人受傷,大約2000多名居民撤離,救火時的油料和消防水造成了附近區域的污染。整個經濟損失大約為10億英鎊。

事故后的鳥瞰圖

 

事故調查

2005年12月16日,也就是爆炸發生后的第5天,英國政府成立聯合調查組(Taf Powell具體負責),開始進入現場進行調查。2006年1月16日,英國政府指定Lord Newton擔任組長,小組成員11人。事故調查進行的非常仔細,自2006年2月21日開始,定期發布調查進展,2006年7月13日,發布初始調查報告,隨后又多次發布調查進展報告與中間報告,直到2008年12月,才發布最終報告。調查小組通過詳細的調查分析,包括軟件模擬,實物模型等手段,一步一步揭示了事故發生的過程。

事故儲罐為內浮頂罐,為HOSL所有,編號為912,是用來接受來自煉油企業的汽油。罐的液位設計為一個遠傳浮子液位計,并有高液位報警,一個為獨立的高高液位開關,在液位到達此開關位置后,聯鎖關閉進料閥(閥門在簡圖上沒有顯示),液位,溫度,高液位開關信號進入HOSL 中央處理系統,經過邏輯計算后,自動處理。

儲罐結構圖

根據事故調查報告,編輯把事故按照時間順序還原如下:

1. 2005年12月10日,19:00

912罐以550M3/H的流量速接受來自T/K 南部管線的無鉛汽油(流量在一定范圍內有所變動)

2. 2005年12月11日,3:00

912號罐液位讀數保持不動,但是此時管網仍然以550M3/H繼續送料,經過計算,大約5:20左右,912號儲罐應該已經充滿并且通過頂部8個三角形排氣口溢流。首先導致在圍堰內形成爆炸性汽油蒸汽云。

儲罐頂部三角形排氣口

使用1:8的模型,對儲罐使用水進行儲罐溢流模擬照片

 

3. 2005年12月11日

5:38:隔壁廠區的監控錄像顯示蒸汽云從912罐圍堰西北面開始溢出,并向西面擴散,蒸汽厚度大約1米左右。

5:46:汽油蒸汽云的厚度已經達到2米左右,并從912號罐區圍堰向四面溢流。

5:50:汽油蒸汽云已經擴散到HOSL 廠區外,到達鄰近的其他廠區。

4. 2005年12月11日,6:01

第一次大爆炸發生了,以后又有多次爆炸,造成20多個大罐著火。點火源沒有最終確定。

事故發生后的火災救援

 

爆炸發生后,附近飛過的一駕飛機上拍到的照片

 

根據事故調查報告,我們把事故直接原因總結如下:

912罐液位計故障卡住,導致操作工無法判斷是否繼續進液;

◆從液位計卡住,液位沒有變化開始,到6:01分事故發生,中間有3個小時的時間,操作工沒有和上游裝置電話溝通,一直傻等液位變化;

◆液位計故障導致高液位報警失效,傻等的操作工失去了系統提醒的機會;

◆高液位開關聯鎖失效導致溢流;

◆罐區沒有安裝可燃氣報警器導致溢流后沒有報警;

◆罐區沒有安裝錄像設備,導致溢流后操作工沒法及時發現

 

調查組建議

 

為了防類似重大事故的發生,事故調查報告提出25個方面的建議, 建議涉及到企業, 政府監管部門, 以及設計標準的問題。由于篇幅有限,本文只列出對我們國內具有借鑒意義的部分建議如下:

1)涉及到防止罐溢流的保護措施,應采用高SIL 等級;

2)建立定期測試程序,并按照測試要求,定期對關鍵性儀表進行測試,維護;

3)罐區內安裝泄漏后的可燃氣探頭;

4)罐區內安裝攝像系統;

5)考慮把罐頂溢流的液體接到安全的地方。

中國對于儲罐溢流的設計標準要點總結

1.《石油化工儲運系統儲運罐區設計規范》SH/T3007-2004,對于防止儲罐溢流總結如下:

1)容積大于100M3的儲罐,應設置液位連續測量裝置,且設置高報警;

2)儲存I級或II級毒性體儲罐,容積大于3000M3的甲B和乙A類可燃液體儲罐,容積大于或等于10000M3的其他液體儲罐應設置獨立的高高液位聯鎖關閉進料閥;

3)甲B和乙A類儲罐區內閥門集中處,排水井處應設可燃氣體或有毒氣體報警,并應符合GB50493的要求;

2.根據《危險化學品重大危險源,罐區現場安全監控裝備設置規范》(AQ3036-2010),假如儲罐區內物料儲存量達到重大危險源時,需要在罐區合適的位置安裝攝像裝置,攝像頭高度能有效監控儲罐部。

我們對于儲罐防止溢流的建議

儲罐的防止溢流,是采用洋蔥模型進行層層設防。根據邦斯菲爾德事故調查報告,我們可以知道,罐的防止溢流設計有2道獨立的保護層,但非常不幸,還是發生了造成10億英鎊損失的爆炸事故。按照現在的中國標準,防止大型儲罐溢流也是2道防護層,可燃氣報警和攝像不能有效降低溢流的風險,只能保證溢流后,在操作人員有責任心,并且及時干預時,可以防止繼續溢流。

洋蔥模型

 

為了降低大型儲罐溢流的風險,在滿足國家相關標準的基礎上,我們補充建議如下:

1. 對于儲罐的液位計,建議不要使用故障率高的浮子液位計;

2. 遠傳液位計的報警值與聯鎖值之間差值為:在最大進料時,15分鐘的液面上升高度,以保證操作工有15分鐘的時間進行人員干預;

3. 對于高高液位聯鎖,建議采用SIL2 以上等級的聯鎖回路,以保證要求時效概率小于10-2

4. 液位計的報警回路,需要定期測試檢查;

5. 高高液位聯鎖回路,需要定期測試檢查;

6. 儲罐的進料閥建議選型為氣動閥(FC),假如為電動閥,則應考慮防火要求以及備用電源。