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鉆孔出水淹巷道事故

2012年8月23日,x礦在24121上風道施工底板注漿改造時鉆孔出水,鉆桿沒能迅速從鉆孔內起出,孔口閘閥不能及時關閉,造成巷道低凹處被淹。

一、施工地點概況

24121工作面走向長350m,傾斜長86m。工作面主要充水含水層為二1煤層底板L8灰巖含水層,厚度約7m,距二1煤層24m,L8灰巖含水壓1.14~1.56MPa,突水系數TS=0.052~0.071 MPa/m。經直流電法探查,工作面從外向里0~160m、330m~切眼范圍內存在低阻異常區,有突水危險。為了確保24121工作面安全回采,避免在回采中發生底板突水事故,決定對工作面進行含水層注漿改造。

24121工作面底板含水層注漿改造6#鉆場布臵在上風道通尺338m處,共設計4個注漿鉆孔(見附圖),已注漿結束1個;正在施工的6-2鉆孔方位角176°,傾角-30°,一級套管長11m,二級套管長44m,設計終孔深度118m。

24121上風道在通尺250米的低洼處開挖了泵坑,配備2臺潛水泵,一臺工作,一臺備用,排水能力為200m3/h;巷道正常涌水量為18m3/h,正常情況一臺潛水泵排水。

二、事故經過

2012年8月23日兩點班,施工人員接班后繼續鉆進,因巖石較硬,鉆進速度緩慢;15點左右,鉆進接近118米時,鉆進速度突然加快,鉆機司機劉x發現鉆孔涌水增大,就立即停止鉆進,決定起出鉆桿,關閉鉆孔孔口閘閥。由于施工人員操作不熟練,到19時30分才起出鉆桿80米,仍有38米鉆桿未起出;起鉆過程中鉆孔涌水量逐漸增大,最大涌水量達到200m3/h,水沖大量的煤淤將水泵堵塞,致使排水設施不能正常運行,導致巷道低凹處被淹。

三、事故原因

1、鉆探人員操作不熟練,沒能迅速將鉆桿起出并及時關閉孔口閘門,是導致事故發生的直接原因。

2、排水泵坑處沒有設臵沉淀池,造成水泵被煤淤堵塞,是導致事故發生的重要原因。

3、職工培訓效果差,操作技能不能滿足現場處臵突發事件要求;對出水事故預想、預處不到位,是導致事故發生的間接原因。

四、防范措施

1、加強員工安全、技能培訓,增強安全意識,提高操作技能,嚴格按照操作規程措施施工。

2、進一步完善排水系統,按照規定設臵沉淀池,采取防止泵坑被淤死的措施,確保排水系統可靠。