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二線A水泥立磨主電機燒瓦事故案例分析

二線A水泥立磨主電機燒瓦事故案例分析
事故性質:特大設備事故
事故經過:
   2006年10月11日零點班,3:33停磨處理1#輥臂螺栓斷。5:25啟動立磨,約10分鐘內主電機前軸瓦溫度由31℃上升至76℃,前軸瓦溫度高報聯鎖停車(70℃為值;75℃為值)。中控操作員聯系電工到現場檢查。6:20中控主任安排人員趕到現場與維修電工共同進行檢查。檢查結果:電機油站供油壓力0.4MPa,在回油鏡處檢查前后瓦回油正常,前后軸瓦測溫熱電阻阻值113歐姆(約32℃),與用手感溫度相符,測溫元件接線及電機地腳等正常,中控室顯示電流180A至310A。電工班長在確認以上情況后,約6:58分通知開磨,現場由電工和崗位人員監測電機。電機啟動后,前軸瓦溫度迅速上升至75℃,連鎖停車。前軸瓦溫度繼續上升到95℃。馬上匯報有關領導。
   7:15水泥車間電氣責工趕到現場進一步確認,并通知工程公司給電機做試驗。在8:15左右,公司相關領導趕到現場,發現電機瓦供油壓力0.22MPa,進過濾器供油壓力0.4MPa,前、后瓦的回油正常。安排在等電機試驗結果的同時,清洗油站過濾器。對過濾器壓差、供油、回油、電機試驗結果確認后,決定現場監控試車,磨主電機啟動后發現前軸瓦有火化冒出,立即緊急停車。此時,前瓦最高溫度52℃,后瓦最高溫度47℃。用塞尺檢查電機軸與端蓋間隙,結果前軸瓦上側0.4mm,下側0.03mm。后軸瓦上、下兩側約0.3mm。據此判斷前軸瓦有磨損,轉子下沉。決定將前軸瓦拆下,確認磨損程度。
   處理過程:
   11日13:00開始到19:00,工程公司人員將電機前軸瓦的上、下兩瓦拆下。發現上軸瓦受力側面有一定磨損。下瓦面鎢金有大面積被磨掉,電機輸出軸有拉傷。確認電機前軸瓦已無法繼續使用,決定由工程公司將電機拆出并運到工程公司檢修廠房,解體電機徹底檢查。12日22:30電機拆運解體完畢,發現電機定子,轉子前部輕微掃膛。13日早晨,公司領導再一次確認后,決定整機去上海電機廠修理。
   在電機廠試驗,鐵損不超標,輕微掃膛不必處理,只進行修軸、修瓦(2萬元)。并對電機進行一次保養(3萬元),同時測繪并制作滑環備件1個(2萬元),電機廠修理工期為4天。
停機時間及經濟損失:
   此設備事故造成二線A水泥磨停機327小時,直接經濟損失8.5萬元。
事故主要原因:
   該電機潤滑系統工作正常,潤滑油無變質、臟污,可以排除潤滑問題造成燒瓦。經分析,認為此臺電機燒瓦的原因如下:
   1.由于近期立磨振動大,持續的時間也比較長,只9月份磨機就振停41次,輥臂螺栓切斷11條。磨機沒有規律的振動,油膜很難保持,出現軸與瓦接觸,導致軸瓦磨損,油膜更難保持,最終導致燒瓦。
   2.電機長期滿負荷運轉,繞組溫度在100℃至110℃,機身溫度達80多℃,夏季軸瓦溫度68℃~73℃,使瓦溫報警控制較高(:70℃,:75℃)。
事故教訓及今后的防范措施
   1.針對立磨振動大問題,立即組織從工藝,設備方面徹底查找原因,徹底解決,排除事故隱患。
   2.公司立即檢查,修訂相關的主機設備管理制度,特別強調在主機設備報警跳閘時,一定要相關專業人員到場,按設備要求進行徹底檢查,并做好記錄。
事故照片:無?