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德士古水煤漿氣化爐合成氣帶水造成變換爐催化劑水淹事故分析

  德士古水煤漿氣化爐合成氣帶水造成變換爐催化劑水淹事故分析

  1. 廠家:某德士古水煤漿氣化技術使用化肥廠

  2. 時間:1993年

  3. 事故性質:重大工藝事故

  4. 事故經過:

  11月14日,氣化爐投料成功,凈化接氣開車,煤氣入爐后,操作人員發現煤汽水分離器報警,立即通知東巡檢排放,繼而發現一變爐溫度下降較快,立即作出入工段放空的處理。調度通知氣化切氣,合成氣火炬放空,洗滌塔液位指示稍高但沒有高限報警。凈化重新對變換系統升溫后,接氣生產。15日14:00再次發現煤汽水分離器報警,一變爐溫度下降,立即進行緊急停車,氣化切斷了文丘里灰水及洗滌塔塔盤給水,洗滌塔液位仍無下降趨勢,判定洗滌塔液位計誤指示,后計算機重新組態洗滌塔壓差,靠壓差值判斷塔的液位維持系統運行。第二次帶水一變爐溫度降至57℃。

  5. 事故損失:

  造成凈化預變和一變催化劑被淹,活性下降,系統阻力增加,被迫停車三天。

  6. 事故原因:

  ① 洗滌塔玻璃板液位計被黑水污染,無法現場判斷液位高低;

  ② 氣化爐激冷環垢堵嚴重,激冷水無法加量,造成灰水補充聯鎖閥打開,洗滌塔循環泵打量很小;

  ③ 洗滌塔入高壓閃蒸罐黑水管線堵,二次疏通后再次被堵,流量計取壓管堵后得不到正確判斷,造成洗滌塔無法排水;

  ④ 凈化操作人員無處理該類事故的經驗,未能及時切氣停車,造成大量積水帶入預變爐、一變爐,致使爐溫較低。

  7. 事故教訓和防范措施

  ① 杜絕氣化車間洗滌塔液位高限操作,玻璃板液位計加沖洗水,發現液位指示不準或不靈敏及時聯系儀表進行調校處理;

  ② 對生產系統的缺陷進行技術改造,對膜片液位計換型、黑水流量計由孔板式改為文丘里流量計進行論證;

  ③ 加強管理,提高操作人員責任心和業務水平及判斷處理事故能力;

  ④ 對氣化車間“黑水管堵24小時停車的規定”重新修正;加強凈化入工段分離器的排放,發現高限報警立即切氣,入工段放空,待查明原因方可接氣生產。

  ⑤ 現場和中控定期校對液位計等儀表,最少每班一次。