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變壓器跳閘 多臺(tái)機(jī)泵失電

事故經(jīng)過(guò):2010年1月7日,乙烯廠電氣車間聚丙烯維護(hù)班在恢復(fù)拉開(kāi)的直流屏控制保險(xiǎn)時(shí),39TR102變壓器(聚苯乙烯2#變壓器)跳閘,0.4千伏Ⅱ段低壓設(shè)備瞬時(shí)失電,備自投裝置1.6秒正確動(dòng)作,備用電源及時(shí)接帶負(fù)荷。變壓器跳閘共造成位于該段的33臺(tái)電動(dòng)機(jī)瞬時(shí)失電,加裝有抗晃電措施的10臺(tái)電機(jī)正常自啟動(dòng)。
事故原因:
1.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn), 39TR102變壓器重瓦斯保護(hù)的控制電纜芯線接地與直流絕緣監(jiān)測(cè)模塊接地構(gòu)成直流系統(tǒng)的兩點(diǎn)接地,錯(cuò)誤地導(dǎo)通了變壓器的重瓦斯保護(hù)跳閘回路,是導(dǎo)致39TR102變壓器跳閘的直接原因。
2.車間技術(shù)人員、維護(hù)班組對(duì)故障處理的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)不足,現(xiàn)場(chǎng)方案沒(méi)有達(dá)到最優(yōu)化,制定的方案僅側(cè)重于處理和解決故障,而沒(méi)有采取更為妥善的直流屏切換措施。
3.變電所2#直流屏絕緣監(jiān)測(cè)模塊發(fā)生故障后,無(wú)法監(jiān)測(cè)和顯示直流系統(tǒng)存在的接地現(xiàn)象,對(duì)控制線纜出現(xiàn)接地時(shí)不能及時(shí)預(yù)警,使故障判斷難度加大,同時(shí),控制電纜在施工或制作中存在缺陷,在故障處理過(guò)程中出現(xiàn)芯線接地,致使發(fā)生次生故障。
防范措施和教訓(xùn):
1.公司各單位對(duì)直流系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查,舉一反三,對(duì)直流屏的本體可靠性進(jìn)行分析,重點(diǎn)檢查直流屏的絕緣監(jiān)測(cè)模塊的運(yùn)行狀況,避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。
2.各單位對(duì)可能導(dǎo)致裝置機(jī)泵停運(yùn)和局部停工風(fēng)險(xiǎn)的電氣故障處理要一律升級(jí)管理,維護(hù)班組、車間要組織專題討論,做好專項(xiàng)方案,進(jìn)行技術(shù)分析,處理實(shí)施方案要逐級(jí)上報(bào),簽字確認(rèn)。
3.要求各單位進(jìn)一步加強(qiáng)直流控制系統(tǒng)的管理,除自動(dòng)監(jiān)測(cè)外,日常維護(hù)中增加定期(每月)測(cè)試項(xiàng)目,檢查直流屏輸出電壓是否正常,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理。
4.公司機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)聯(lián)系廠商對(duì)模塊故障原因進(jìn)行分析,確認(rèn)是否存在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的缺陷,指導(dǎo)各單位制定進(jìn)一步的防范措施。