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裕東電廠“10.28”#2機組(300MW)停機事故的通報

一. 事故簡述
??????? 2005年10月28日10時,#1機組正在大修,#2機正常運行,負荷200MW,2A、2C給水泵運行,2B給水泵備用,2A循環(huán)泵運行,2B循環(huán)泵備用,#3、4除灰空壓機運行,#1、2、5除灰空壓機備用,#1高備變帶6kV1A、1B段并做#2機備用電源,#1、2柴油發(fā)電機備用。
??????? 10月28日10:11,姚孟電廠(以下簡稱:姚電)檢修人員李建中、李西義要求處理#4除灰空壓機疏水閥缺陷,裕東公司除灰運行人員張電臣啟動#5除灰空壓機,停運#4除灰空壓機(上位機上顯示已停運,事后調(diào)查當(dāng)時實際仍在運行),除灰運行人員李龍就地檢查#5除灰空壓機運行正常,關(guān)閉#4除灰空壓機出口門,姚電檢修人員打開化妝板發(fā)現(xiàn)#4除灰空壓機冷卻風(fēng)扇仍在運行,通知就地除灰運行人員,除灰運行人員李龍按下緊急停機按鈕,但#4除灰空壓機冷卻風(fēng)扇仍沒有停下來,為停運#4除灰空壓機冷卻風(fēng)扇,誤斷斷油電磁閥電源。10:18除灰運行人員李龍、檢修人員李建中、李西義發(fā)現(xiàn)#4除灰空壓機冷卻風(fēng)扇處冒煙著火,立即盡力撲救,同時停運#3、#5除灰空壓機,通知消防隊,匯報值長,5分鐘后,專職消防隊趕到現(xiàn)場,因火情不大,利用就地滅火器材很快將火撲滅。
??????? 10:21,集控人員發(fā)現(xiàn)#1高備變高備1開關(guān)、6101、6102開關(guān)跳閘,6208開關(guān)跳閘,6kV1A、6kV1B、6kV2B段失壓,查#1高備變保護分支零序過流保護動作;
??????? 10:21,#2爐兩臺空預(yù)器跳閘,聯(lián)跳2A、2B引風(fēng)機,#2爐MFT,緊急降負荷,維持汽包水位;
??????? 10:22,2C給水泵“低電壓保護”動作跳閘,同時因給水泵所有電動門失電,2B給水泵無法啟動;
??????? 10:24,2A給水泵“工作油冷卻器入口油溫高Ⅱ值”熱工保護動作跳閘,汽包水位無法維持;
??????? 10:25,#2爐汽包水位-300mm,手啟交流潤滑油泵,手動打閘停機,6kV2A段失壓,#2柴油發(fā)電機自啟正常,帶保安2A、2B段;
??????? 10:27,#2機轉(zhuǎn)速降至2560r/min時,#4軸瓦溫度發(fā)現(xiàn)上升趨勢,開啟真空破壞門;
??????? 10:31,#2機轉(zhuǎn)速降至1462r/min時,#4軸瓦溫度升至96℃;轉(zhuǎn)速降至1396r/min時,#4軸瓦溫度急劇升至109℃,后下降,轉(zhuǎn)速533r/min時,溫度67℃,
??????? 后又急劇上升;
??????? 10:37,#2機轉(zhuǎn)速降至729r/min時,手啟2A、2C頂軸油泵正常;
??????? 10:42,#2機轉(zhuǎn)速降至400r/min時,#4軸瓦溫度升至121℃;
??????? 10:44,#2機轉(zhuǎn)速降至181r/min時,#4軸瓦溫度84℃,后直線上升;
??????? 10:45,#2機轉(zhuǎn)速85r/min時,#4軸瓦溫度137℃;
??????? 10:46,#2機轉(zhuǎn)速到0,#4軸瓦溫度123℃;
??????? 10:33,強合高備1開關(guān)、6201、6202開關(guān),強合不成功;集控運行人員到6kV2B段檢查發(fā)現(xiàn)#4除灰空壓機開關(guān)未跳閘,立即打跳。
??????? 10:38,#4除灰空壓機開關(guān)解備發(fā)現(xiàn)B、C相一次保險熔斷,A相未熔斷;
??????? 10:40,重新強合高備1開關(guān)、6201、6202開關(guān)正常;
??????? 10:46,#2機轉(zhuǎn)速到0,惰走時間21min,投連續(xù)盤車正常,
??????? 盤車電流23A,撓度1.8絲;
??????? 11:00,#1、#2機廠用電倒為#1高備變供電。
??????? 事故后,裕東公司進行了初步的事故調(diào)查,檢查發(fā)現(xiàn):#2機組#4除灰空壓機及電機嚴(yán)重損壞(后經(jīng)廠家人員來現(xiàn)場確認修復(fù)后仍可使用)、2A給水泵芯包嚴(yán)重損壞、2A給水泵液力耦合器接近報廢、2A給水泵周圍部分管道受到不同程度損傷、部分監(jiān)測儀表損壞、主機#4軸瓦及軸頸磨損。
??????? 二. 事故原因
??????? #4除灰空壓機在停運時,由于其開關(guān)常開輔助接點接觸不良,開關(guān)拒動,#4除灰空壓機未停運,除灰運行人員處理時誤斷油電磁閥電源,使#4除灰空壓機斷油運行,油溫逐漸上升到109℃,油溫高保護動作跳開關(guān),由于#4除灰空壓機開關(guān)拒動, 空壓機繼續(xù)運行電機過熱冒煙著火,絕緣破壞而接地;接地后#4除灰空壓機開關(guān)仍然拒動,越級跳開6kV2B段工作電源6208開關(guān),快切啟動后,越級跳開高備1開關(guān),6kV2B段失壓,造成2C給水泵“低電壓保護”動作跳閘、#2爐零米MCC失壓,同時運行于380v2B2段的兩臺空預(yù)器跳閘,聯(lián)跳引風(fēng)機,#2爐MFT動作滅火;因機側(cè)熱控電動門電源失去,2B給水泵未能聯(lián)啟;后因運行人員事故處理經(jīng)驗不足,在手動方式操作給水泵勺管開度調(diào)整給水泵轉(zhuǎn)速維持汽包水位情況下,操作不當(dāng),2A給水泵出口逆止門及爐主給水管路上的逆止門未能關(guān)閉到位,2A給水泵發(fā)生倒轉(zhuǎn),“工作油冷卻器入口油溫高II值”保護動作跳閘,進而,造成耦合器超速并嚴(yán)重損壞;三臺給水泵全部停運后,鍋爐汽包水位無法維持,被迫手動打閘緊急停機; #4軸瓦進油管道殘留的雜質(zhì)或硬質(zhì)顆粒在機組運行過程中進入軸瓦造成軸頸磨損,轉(zhuǎn)子惰走過程中,由于軸頸磨損劃痕在低轉(zhuǎn)速下使?jié)櫥湍p壞引起軸頸與軸瓦接觸摩擦、導(dǎo)致溫度升高、鎢金損壞。