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某農藥有限公司甲酯氣中毒窒息事故

一、事故經過

2000年5月14日,該公司合成二車間酯化崗位帶班班長王××與操作工吳××等4人上零點班。該崗位的主要生產任務是:首先配制定量的亞硝酸鈉水溶液,然后用泵將該溶液以及甲醇輸送到酯化釜內,用攪拌機攪拌均勻后,在攪拌機連續攪拌的情況下,向酯化釜內滴加鹽酸,生成亞硝酸甲酯氣,該氣體靠液下泵打循環所產生的負壓,被送到本崗位另一設備肟化釜內。接班后,由周××、吳××配制亞硝酸鈉水溶液,并用泵輸送至1、2、3、4號酯化反應釜。完成上述工作,一般需1小時左右。約1時50分,酸洗崗位操作工張××聽到“哧哧”的聲音,伸頭向外張望,就聽到周××喊:“快停攪拌,快停攪拌”。2時左右,合成崗位操作工梁××到酯化崗位開真空泵,發現王××、周××、袁××3人躺在酯化崗位操作室內動力盤前,隨將袁拖下樓去,并到值班室喊人,由生產部液班及中班值班副經理等人將周、王拖下樓去,邊做人工呼吸進行搶救,邊叫人撥打110和120,并及時將周、王、袁3人送往醫院進行搶救,但均因搶救無效死亡。約2時37分,發現該崗位還缺1人,派人去找,發現吳××躺在操作室外1號酯化釜西南方,送醫院后經搶救脫險。

二、評析

這是一起安全管理不嚴,違反操作規程造成的重大責任事故。違章操作是造成事故的直接原因。酯化釜需在負壓情況下運行,必須保證在攪拌機正常運轉的情況下方可滴加鹽酸進行酯化反應,但該班操作人員在攪拌機未能正常運轉的情況下,滴加過量鹽酸,再開攪拌機后急劇反應,產生了正壓,使“U”型壓力計內水銀全部外濺,1號酯化釜人孔墊子泄瀑,氣浪沖碎值班室玻璃,甲酯氣進入值班室,造成中毒事故。管理不嚴,安全設施不齊全是造成事故的主要原因。酯化釜未裝設泄瀑裝置,在非正常情況下,不能泄壓。企業領導對安全生產工作重視不夠,抓得不細是事故發生的重要原因。先加酸后攪拌的違章、違紀行為在過去曾有發生,但車間負責人及安全部門均未能引起重視并加以制止;技術管理部門過分強調技術的保密性,雖有安全技術操作規程但沒有上墻,缺乏現場指導性。