成品車間小篩崗位安全事故分析
2006年4月28日19時30分左右,河南某公司成品車間小篩崗位發生一起皮帶輸送機機械傷害事故。操作工張某左臂被擠在皮帶輸送機尾輥與皮帶之間,頸部擠靠在皮帶上,造成窒息死亡。
1事故經過
河南某公司成品車間小篩崗位實行四班二運轉,2006年4月28日19時30分左右,成品車間值班電工董某進行交班巡檢,路經成品車間3號送料皮帶附近時,聽到有異常響聲,就到鉗工房通知成品車間值班鉗工岳某,岳某立即到現場查看,發現皮帶打滑,就通知操作工陳某立即停機,然后岳某、董某會同另外1名值班鉗工韓某3人,一齊到輸送皮帶現場查找原因。從北頭開始檢查,走到南邊地坑皮帶機尾輥時,發現操作工張某左臂被擠在皮帶輸送機尾輥與皮帶之間,頸部擠靠在皮帶上,身體呈頭南腳北躺在地坑內。3人立即到皮帶地坑內救人,韓某拽了幾下張某,沒有拽動,隨后去盤電機三角帶也未盤動,岳某立即回鉗工房拿鋸弓,然后將皮帶鋸斷,與韓某、董某2人一起將張某抬到地坑上邊平坦的地方進行人工搶救,后又經醫院搶救,張某終因長時間窒息搶救無效死亡。
2事故原因分析
2.1事故直接原因
皮帶輸送機安全操作規程規定:“運行中的皮帶輸送機,嚴禁進行檢修、清理、打掃、注油等作業,嚴禁用手摸托棍、首尾輪等部件。”張某安全意識淡薄,無視操作規程規定,在皮帶機運行的情況下,違章進入地坑作業是造成這起事故的直接原因。
2.2事故間接原因
(1)皮帶輸送機設計不合理,地坑空間太窄,皮帶東側距地坑墻體300ram,西側距墻體500mm,皮帶尾輥距地面100mm,機尾沒有防護罩。這是造成這起事故的主要原因之一。
(2)安全管理制度不落實,現場安全管理不到位,巡回檢查不力,職工習慣性違章沒有得到及時制止。這是造成這起事故的又一主要原因。
(3)車間領導及相關安全管理人員的工作責任心不強,監督管理放在了重點危險源和重要部位上,對其他崗位的管理存在漏洞,而且沒有安全檢查記錄。這是造成這起事故的間接原因之一。
(4)安全操作培訓不夠,教育不到位,操作人員對進入狹窄的皮帶輸送地域空間作業的危險性認識不足,盲目作業。這也是造成這起事故的重要原因之一。