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空分分廠“11·29”氮壓機損壞事故

一、事故經過:
2013 年11 月29 日19:48 氮壓機因一級排氣溫度高解體檢查。20:10,阜新檢修人員拆除氮壓機一級排氣閥,點檢人員檢查排氣閥及活塞體完好,缸體無異常。20:20,檢修人員拆除二級一列排氣閥,并在拆檢過程中發現排氣閥內有大量聚四氟乙烯雜質,經點檢員確認為活塞環、導向環碎片。22:30,拆出二級一列活塞體經檢查,缸套磨損嚴重,活塞體磨損嚴重,表面劃痕明顯,導向環、活塞環已經磨損斷裂。23:20,抽出二級二列活塞體,檢查發現缸套、活塞頭完整,活塞環磨損嚴重,無斷裂現象,經測量活塞環磨損量均在5mm 左右,低于運行允許范圍。
二、事故原因分析:
(一)空分氮氣壓縮機根據廠家表述:3.0MPa,連續運轉6000 小時以上的無油潤滑缸體氮壓機廠家設計非常成熟,但4.0MPa,無油潤滑缸體氮壓機在國內無成熟設計經驗借鑒,全國只有克旗一家公司使用,為造成缸體磨損的主要原因;
(二)氮壓機活塞環(進口)配方不適應高壓要求。
三、防范措施:
(一)生產調度人員協調使用中壓氮氣時嚴格控制氮壓機外送壓力,在無特殊要求情況下,氮壓機負荷不得超過3.0MPa 運行;
(二)進口材質活塞環和導向環在無法滿足氮壓機正常運行要求的前提下,原則上仍然使用國產配方活塞環和導向環;
(三)將氮壓機一級排氣溫度報警值重新設定為145℃,便于工藝人員及時發現、及時處理、及時上報;
(四)嚴格執行設備點檢制度,加強點檢人員對氮壓機的日常巡檢和劣化分析,尤其在氮壓機運行500小時之后,要求至少每天二次巡檢設備,并做好記錄,尤其為缸體震值,二級排氣壓力、溫度,確保氮壓機運行穩定;
(五)分廠點檢員及物資部人員盡快辦理氮壓機二級缸體的返廠維修手續,聯系廠家盡快對缸體進行修復。