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增壓機喘振跳閘燃機停運

一、事件經過
2008年11月11日,#1燃機運行,負荷20MW,#3汽機盤車,AGC退出。00時57分,#1燃機MK6突然發出報警“Gas Fuel Pressure Low天然氣壓力低”、“Gas Fule Supply Pressure Low天然氣供應壓力低”;#1燃機RB動作,MK6操作站顯示天然氣壓力迅速下降。0時59分,#1燃機報警“High Exhaust Temperature Spread Trip排氣分散度高跳機”。1時00分,就地檢查天然氣廠站控制屏顯示增壓機#1軸承振動大停運。1時24分,#1燃機轉速36rpm,盤車投入。3時55分,啟動#2燃機。5時34分,#2燃機發電機并網。
01時05分,熱工人員趕到現場,查天然氣廠站控制屏顯示#1增壓機振動保護動作造成#1增壓機跳閘,查熱工歷史趨勢記錄#1軸瓦振動X向振動值9.65μm,Y向振動51μm,熱控人員對有關增壓機振動保護在線監測的本特利卡件、前置器及端子檢查未發現異常,保護狀態正常,檢查振動測點的間隙電壓正常。機務人員對增壓機本體、聯軸器、增壓機電機地腳螺栓及增壓機緊固件等設備進行了檢查,未發現異常現象。根據檢查結果,機務、熱工人員分析認為,增壓機發生喘振跳機,而增壓機本身并無異常,建議重啟#1增壓機試轉。同時啟動#2機組。3時00分,啟動#1增壓機,機務、熱工人員就地檢查潤滑油系統、軸承溫度、振動均正常。試運4小時后未見異常情況。檢查#1增壓機IGV入口導葉最小開度設置及控制曲線偏置設置不合理,在低負荷下控制線波動,使增壓機運行進入喘振區,引起增壓機發生瞬間喘振。11月12日,經與增壓機廠家開專題會決定:優化喘振控制,修改增壓機控制參數如下:增壓機IGV入口導葉最小開度設置由25%修改為40%;控制線偏置由-1300增加到-2300,使增壓機在燃氣流量低時,工作點遠離喘振區。11月13日,#1增壓機帶#1燃機運行試驗30分鐘,增壓機各項參數正常。
二、原因分析
1.#1增壓機IGV入口導葉最小開度設置及控制曲線偏置設置不合理,在低負荷下控制線波動,使增壓機運行進入喘振區,引起增壓機發生瞬間喘振。#1增壓機事故時供氣參數:壓力3.2MPa、流量4.1Kg/s,處于增壓機的工作區邊界,此時增壓機的入口導葉開度只有25%,增壓機發生了喘振,造成振動大保護動作跳閘。1#增壓機跳閘后,天然氣供氣壓力下降,#1燃機跳閘。
2.DCS歷史數據顯示增壓機跳機時#1軸瓦振動X向振動值只有9.65μm,經熱工人員查實,這是由于DCS歷史數據采樣死區設置過大(原設置為50.8μm〈2×10-3in〉),振動數據沒有真實送到歷史記錄。
本次事件暴露出如下三方面的問題
1.#1增壓機在低負荷下喘振現象發生過多次,廠家在調試階段對#1增壓機控制線參數設置不合理。
2.歷史記錄數據存在參數設置不合理,數據不真實的現象。
3.生產和運行人員對以往發生的喘振現象,未能及時發現并采取針對性措施。
三、防范措施
1.運行時加強監視,總結可能引發振動大的可能因素,跟蹤優化后增壓機運行狀態,加強分析,解決類似問題。
2.總結在低負荷運行情況下可能引發振動大的因素,加以分析,減少類似問題的發生。
3.檢查所有進DCS歷史數據庫死區的設置,確保設置進入DCS的數據真實準確。已將DCS增壓機振動歷史數據死區設置為0.254μm(0.01×10-3in)。
4.根據#1增壓機出現的問題,檢查#2增壓機的控制曲線,確保不發生喘振現象。
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