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電廠#1機排煙分散度高跳機事件分析報告

1、事件經過
(1)9月3日午時,天降中雨,沒有閃電,#1機重油帶基本負荷運行。
(2)12:22:49.48,#1機MarkV發“燃燒故障”報警。12:22:57.593,發“回油溫度高”報警,瞬間復歸。12:22:57.593,發“軸承回油溫度高”報警,瞬間復歸。12:23:36.593,發“排煙分散度高跳機”報警,重油狀態下跳機。
(3)12:35時,惰走結束投入盤車,值班人員通知重油車間打開回油閥,接著打開十四個排放閥、十四個排放閥的總閥、去污油池的手閥。待積存在噴嘴前油管路中的殘油油流減少時,打開了回重油車間的一次閥和二次閥,此時發現已經油已溢出回油池。
(4)13:20時,熱控根據跳閘記錄對TTXD_18熱電偶進行檢查無異常,為安全起見,將TTXD_18與TTXD_21并接,15:50時將TTXD_18從MARKV引出用數顯儀表顯示進行監控。
(5)16:24時,#1機發啟動令起機;16:39時,#1機并網。本次故障歷時4.01小時。
(6)機組重新投入運行后,TTXD_18熱電偶溫度高未再次出現,并一直顯示與其他各點相同。
2、原因分析
(1)就地檢查TTXD_18并無進水,因此可以排除下雨接線盒進水導致信號線短路誤報的因素,且當日并未出現閃電,也可以排除雷擊的影響。
(2)排煙溫度測點TTXD_18躍變時其他測點溫度沒有明顯變化,且從后來TTXD_18數顯一直正常,并沒有出現大幅突變或持續超限的情況看,接線回路應為完整通路。引起“燃燒故障”、“排煙分散度高跳機”兩報警的TTXD_18測點溫度突升應為干擾引起。
(3)跳機前“回油溫度高”、“軸承回油溫度高”報警且瞬間復歸,從目前情況分析,應是信號干擾造成。
(4)由于MarkV到500CQ盤之間連接線沒有屏蔽層,且機頭控制小間內有MCC動力電纜存在,存在動力電纜干擾信號電纜的條件。
(5)從跳閘參數時間序列記錄來看,TTXD_18測點由528℃躍變至604℃,并在586℃~631℃波動約1分鐘左右直至跳機。當時第三高溫差動作,另外TTXD1-10=526℃與次低點TTXD1-11=531℃物理位置相鄰,啟動燃燒分散度跳機條件。
(6)本次跳閘符合GE公司設計程序,但該程序對于單測點故障情況的要求略顯不足(#7機已經修改程序,單點溫度超過700℃視為熱電偶故障,自動剔除,不參與控制)。就#1機目前的觀察情況看,TTXD1-10與TTXD1-11大部分時間是物理位置相鄰的,且溫度為最低、次低兩點,一旦有單點溫度突升故障就會啟動燃燒分散度遮斷,可能會造成機組誤跳閘。
(7)運行值班人員對1#機運行操作、判斷缺乏經驗,誤認為回油管內沒有靜壓,在回重油車間一、二次閥開啟狀態下,開啟去污油池手閥并離開,造成溢油。
3、防范措施
(1)檢查信號測量線屏蔽層單點接地情況。
(2)對能夠產生遮斷的信號線采用屏蔽電源線,且接頭部位的連接要特別加以注意。
(3)密切觀察排煙溫度信號,加強跟蹤。
(4)熱控人員和GE公司技術人員進行溝通,了解是否有最新程序來彌補上述單點溫度高造成機組誤跳閘的程序,以此對電廠進行修改。
(5)運行部制定反措(操作卡),以防止沖油發生溢油事件。同時對于新轉崗人員加強培訓和教育,傳授經驗。
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