電廠#3機啟動過程因燃料越限遮斷事件分析報告
1、事件經過
(1)1月8日,電廠計劃在9日安排本機燃燒LNG燃料,為此檢修利用機組停機時間進行了以下相關工作:
①機務專業:回裝了14根燃油清吹管及單向閥;對VA18-1/VA19-1做活動性試驗:VA18-1、VA19-1活動正常;檢查噴嘴前LNG軟管的螺栓、墊片;放散閥、速斷閥活動性試驗正常;速比閥、控制閥活動性試驗正常,速比閥嚴密性試驗:將氣充至速比閥前壓力為23.01bar,閥間壓力0.07bar,觀察3min后無泄漏;控制閥嚴密性試驗:將閥間壓力充至22.87bar,關閉速比閥、控制閥及放氣閥,觀察3min后無泄漏;檢查#4瓦座地腳螺栓,未見松動。
②熱控專業:
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序號
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系統
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項??? 目
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檢查結果
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1
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氣體燃料系統
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1.做速比閥行程試驗,嚴密性試驗
2.做控制閥行程試驗,嚴密性試驗
3.檢查MKV盤信號FPG2、L63FGL顯示是否正確
4.做20VG-1電磁閥傳動試驗
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更換速比閥伺服閥及濾網,更換后速比閥、控制閥靜態正常。速比閥嚴密性試驗3分鐘FPG2由0.07bar上升為0.09bar,合格。控制閥嚴密性試驗三分鐘FPG2未下降,為22.87bar,合格。20VG-1,傳動正常。
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2
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氣體燃料前置站
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1.檢查MKV盤信號L71GS2H、L71GS1H、L71GS12BHH、L71GS1HH、L71GS12AHH、L71GS13HH、L71GS2H、L71GS22BHH、L71GS2HH、L71GS22AHH、L71GS23HH、L63GSD1H、L63GSD2H、FPG1、FTG、FJT1、FJT2、FJT3顯示是否正確。
2.做速斷閥和放散閥動作試驗。
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前置站所有MARK V信號正常。速斷閥和放散閥動作試驗正常。速斷閥關為6秒,放散閥開為2.5秒。傳動試驗正常。
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3
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霧化空氣系統
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1.做霧化空氣旁路電磁閥傳動試驗。
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傳動試驗正常。
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4
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氣體燃料跳閘油系統
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1.檢查MKV盤信號L63HG1L、L63HG2L、L63HG3L顯示是否正常。
2.做氣體燃料跳閘電磁閥傳動試驗。
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開關反饋正常。
20FG傳動正常。
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5
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液體燃料清吹系統
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1.檢查MKV盤信號L63PL21O顯示是否正確。
2.做電磁閥20AA傳動試驗
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開關狀態顯示正常。20PL傳動正常。
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6
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危險氣體檢測系統
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1.做危險氣體檢測系統送電試驗
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氣體燃料盤送電正常。輪機間通道45HT-1抑制。
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(2)檢修相關工作結束,機組在LNG狀態下進行起機:
7:16時,#3機AUTO位,GAS模式發啟動令,燃氣檢漏程序通過,A段FPG2↗0.07bar,B段FPG2由22.87↘19.83bar;
7:29:02時,機組點火,齊著;
7:29:04時,MarkV發“啟機燃料超限跳機”報警,燃機遮斷。跳機時FSR2=19.36%?FPG2=0.28bar,FSGR=15.34%,FSG=19.14%,FAGR=2.71%,FAG=-3.3%。
(3)7:57時,檢修將#3機點火控制常數由19.8%調至16%后重發START令;9:09:56時,機組再次發燃料超限跳機,FSR2=15.61%,FPG2=1.33bar,TNH=11.8%。
(4)停機后檢修對控制閥、速比閥處的液壓油管接頭進行了排氣,并將點火控制常數恢復至19.8%。
(5)9:29時,機組再次以GAS模式啟動。9:41:02時,點火,C火焰先著、4"后D、A、B火焰著,FPG2=0.64bar,FSR2=19.29%,FSGR=11.58%,FSG=18.97%。9:53時,機組并網。
(6)10:34時,機組逐漸帶BASE LOAD,DWATT=94.2MW,FSR2=51.7%,FPG2=18.63 bar,TTXM=527℃,TTXSP1=35.9℃,FSGR=42.44%,FSG=51.51%,FAGR=-2.16%,FAG=-3.11%,BB_MAX=5.9mm/s,機組運行正常。
2、原因分析
(1)機組點火后出現燃料超限遮斷的直接原因是速比閥有波動引起的。再次對伺服閥進行排氣后閥門動作就正常。初步認為伺服閥的波動是管路有氣造成的。
(2)在燒氣前已經對控制閥和速比閥的做了靜態檢查,檢查結果見上述文中表格,從數據分析是滿足靜態行程試驗的要求的。
3、防范措施
(1)加強對控制.速比閥的伺服閥的定檢和試驗,規定在機組燒油期間,熱控分部每間隔10天利用機組停機時間進行速比閥和控制閥的活動性試驗,應反復多次開關,并應在多個行程位(0、25%、50%、75%、100%)停留;反之,在機組燃燒LNG時,對燃油系統旁通閥亦做上述工作。
(2)機組燒油時間超過1個月,改換燃燒LNG時,則將燃氣系統的伺服閥更換為新備件(或新沖洗件),反之燃油系統期間。
(3)在更換燃油伺服閥或速比閥伺服閥,控制閥伺服閥后應對液壓油系統進行充分排氣(可利用拆解管接頭方式排氣)。
(4)控制系統的液壓油濾網應嚴格檢查,發現臟污及時更換。