電廠#1機盤車跳閘事件分析報告
1、事件經過
(1)2005年5月31日00:00時,#1燃機盤車正常運行,環境溫度33度,轉速128RPM,LTTH50.5度,88BT-1、2、88VG-1、2均斷電位,88QA、88QV、88QB-2、88WC-1運行,油箱負壓0.7kPa,未發現異常。
(2)01:24時,主控室#1機上發出報警,現場檢查88CR轉速變0,88QA、88QB、88QV運行正常,油箱負壓0.7KPA,輪機間及輔機間的門均關閉,88BT-1、2及88VG-1、2均斷電,軸承金屬溫度正常,輪機間最高溫度253度,TMGV67.7度,QAP5.8BAR,QGP1.17BAR,廠用電電壓、電流正常,但是試啟高盤未成功。
此后檢查發現88BT-2全關,88BT-1的出口擋板未全關,有20度左右的開度。考慮到輪機間溫度較高,有可能產生了刮缸,將88TG拉至檢修位,強制L62CD為“1”,將其靜置,白班再做處理。
(3)MARKV報警如下:
01:23:47 COOLDOWN TROUBLE
01:24:06 HP SPEED -ZERO SPEED
01:24:06 CRANKING MOTOR STATUS
01:24:36 TURB SHFT FAILURE TO BREAK TUBINE AWAY
01:24:36 TURBINE SHUTDOWN
從報警分析,在燃機轉速為0后,88CR自動啟動,但大軸未轉動,啟轉失??;另外從前兩個報警可以看出,燃機從60rpm到0rpm只用了49秒的時間(盤車故障這個報警是當燃機在盤車狀態下,轉速降到了2%以下延時30秒才出現,從報警到轉速為0rpm是19秒,加上30秒),故分析是主機動靜部分產生了摩擦,造成盤車停運。
2、原因分析
經過分析,具體原因為燃機本體由于冷卻不均造成動、靜部件間隙過小,產生刮缸現象,使盤車停止運行。
3、防范措施
(1)燃機停機后盤車運行時,運行人員必須認真監視各主要參數并及時進行調整。
(2)制定燃機停機盤車投入運行時各重要參數記錄表,運行人員必須每30分鐘記錄一次,記錄到缸溫180℃;缸溫180℃后,每小時記錄一次,記到140℃為止。期間,運行人員要嚴密監視盤車轉速,若燃機就地值班員外出操作或巡視時應通知主控值班員代監視。
(3)在燃機熱態情況下(缸溫大于140℃),必須把輪機間的門關好,并盡量減少開輪機間門的次數,并隨時關好關緊。
(4)請檢修人員重新測量大軸頂起高度,確認大軸是否滿足要求,并將數據和結果提交運行人員。
(5)請熱控人員復檢頂軸壓力開關,檢測各定值是否正常。
(6)檢修人員要盡快將#1機88BT-1出口擋板處理好,避免停機后冷空氣進入輪機內。
(7)請熱控人員要增加盤車轉速低到95轉/分的報警信號。
(8)盡快配齊鉗形電流表,運行人員在停機盤車投入運行后,應立即測盤車電機電流,并進行記錄,此后每半小時進行一次測量。
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