空分分廠“9?27”B 單元膨脹機啟動失敗事故
一、事故經過:
2016 年9 月27 日14:13:14 工藝人員開始啟動B 單元膨脹機,在打開入口切斷閥HV124499 時入口導葉
ZC124432 在開到10%時一下全關到0%,隨后14:15:44 時工藝人員操作入口切斷閥HV124499 關命令致使切
斷閥全關,觸發“解凍失敗”聯鎖。工藝投用正常解凍程序,儀控查解凍失敗條件,并進行啟動實驗兩次
均失敗。16:06 在儀控反復檢查邏輯,并將解凍失敗條件強制,膨脹機啟動成功。
儀控人員對邏輯進行檢查時發現“ZC124432P”模擬量輸出模塊(此模塊為入口導葉ZC124432 指令的
輸出模塊)在實驗位置狀態,隨后將實驗位置狀態改為手動狀態。現場檢查就地入口切斷閥關不到位,導
致“全關”反饋回不來,對閥門反饋開關進行調整。
二、事故原因分析:
(一)膨脹機入口導葉閥打開后關閉的原因:膨脹機入口截止閥HV124499 電磁閥得電時,會給入口導
葉閥“ZC124432P”一個30%的預開度(20 秒的脈沖信號)。如果“ZC124432P”模擬量輸出模塊在實驗狀態,
20 秒后該模塊輸出會恢復為0%。所以當時的現象是入口導葉閥開到10%后,20 秒脈沖發完即刻關閉到0%。
正常啟機時該模塊應該在手動狀態,根據導葉閥的開度指令正常開關。由于當時“ZC124432P”模擬量輸出
模塊在實驗狀態,導致導葉閥自動關閉。
入口導葉閥“ZC124432P”模擬量輸出模塊在實驗狀態的主要原因是,由于空分空壓機啟動后,為了防
止儀表空氣中帶水,儀控人員現場從定位器儀表風管輸出端進行排氣,排氣后恢復。同時為了進行中控與
現場閥門聯動試驗,由于當時邏輯條件不滿足,閥門無法動作,所以在邏輯中將導葉閥“ZC124432P”模擬
量輸出模塊打到實驗狀態,進行中控與現場聯動。聯動實驗完成后,儀控人員未及時將導葉閥“ZC124432P”
模擬量輸出模塊恢復到手動狀態。這也是此次啟機失敗的主要原因。
(二)解凍失敗原因:由于工藝人員在發現入口導葉閥關到0%后操作員將入口切斷閥HV124499 手動
關閉,從而觸發“解凍失敗”條件,致使膨脹機停機。
此次啟機失敗的根本原因,主要是由于儀控人員對入口導葉閥“ZC124432P”模擬量輸出模塊設定為試
驗狀態,聯動閥門結束后,未及時切換為手動狀態。
三、防范措施:
(一)在條件允許的情況下儀控人員對邏輯進行優化,在膨脹機入口切斷閥HV124499 打開后程序自動
將入口導葉閥門“ZC124432P”模擬量輸出模塊強制為手動狀態。
(二)每次開車前,儀控人員檢查所有控制模塊的操作狀態是否正常,并做好記錄,此項工作作為開
車前確認項。
(三)儀控人員需加強機組啟停機邏輯聯鎖關系的學習,不斷提高業務素質,提高快速分析和判斷故障能力。
(四)儀控人員應加強控制系統操作管理,特別是系統內進行強制信號等操作必須進行及時記錄,不
能及時恢復的項目要做好交接,形成閉環管理。
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