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輸煤分廠“12?10”C14B 皮帶斷裂事故

一、事故經過:
2013 年12 月10 日06:15,C14 巡檢在C14A 尾部南側處理棧橋積水過程中發現C14A 皮帶尾部頂部向
下漏煤,誤以為C14A 跑煤,遂拉下C14A 尾部皮帶拉繩,強制停止C14A 運行;06:16,C14B 皮帶上位機顯
示重度跑偏保護動作停止運行;程控室工藝人員現場檢查發現,C14A/B 皮帶拉緊間存有大量積煤,皮帶拉
緊裝置被積煤托起,C14B 皮帶在頭部斷裂;程控班長立即通知相關部門并組織工程車輛、保潔人員、程控
值班人員向外清理積煤,06:30,清理工作正式展開,07:40, C14A 拉緊裝置具備啟動條件,立即聯系總
調后啟動C14A 恢復上煤。
二、事故原因分析:
(一)直接原因
末煤倉滿煤導致原煤被C14B 二層皮帶反帶至皮帶拉緊間后,托起皮帶拉緊裝置,造成C14B 皮帶打滑,
皮帶磨損導致皮帶斷裂。
(二)間接原因
1#馳張篩篩網破損,造成大量原料煤漏至C13C 并經C14B 進入末煤倉,導致末煤倉滿煤。
三、防范措施:
(一)設備部協調儀控分廠對上位機電流異常報警值進一步確認,優化報警值設置。
(二)輸煤分廠牽頭,設備部、生產技術部參與指導,制定運行人員培訓計劃。
(三)加強運行班組事故案例學習,吸取教訓,避免類似事故發生。
(四)建立設備重點部位各級檢查分工,加強巡檢、點檢、設備專工的定期、不定期檢查,保證設備
安全穩定的運行。
(五)作為第二道防護體系,點檢員要加強設備定期檢查,舉一反三,進一步完善設備點檢制度,堅
決杜絕由于定期檢查不到位、制度不完善導致的設備缺陷,從根本上解決由于設備突發缺陷導致的運行及
設備事故。
(六)強化工藝管理,重點加強操作規程、巡檢制度的貫徹落實。
(七)加強日常培訓工作,提高操作人員的專業技能水平及素質,突出全員對運行過程中異常參數、
異常工況的敏感性。
(八)制定輸煤系統常見事故及預防措施培訓計劃并實施。
(九)定期組織事故演練,提高事故分析、判斷、處理能力。
(十)湖南安裝項目部盤點檢修工器具保證隨時可用、好用、不足的及時補齊。
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