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二油品車間605#罐刷罐吸入反應事故

一、事故經過
加氫罐區605罐因生產需要進行刷罐。2008年10月10日倒罐底結束,17:15開始通蒸汽蒸罐,11日7:30停汽,在罐外用消防水沖罐,11日下午繼續蒸罐,13日準備刷罐,因采三氣分析氧含量不合格沒有安排進罐刷罐,繼續沖罐。14日7:00采樣分析,其結果為:硫化氫:0mg/m3、烴+氫:0%、氧含量:20.9%,車間開出進入受限空間作業票,刷罐人員領取4#活性炭帶好防毒面具進行刷罐清罐內廢渣,上午9點鐘開始刷罐,10:30結束,下午上班后領取新的4#活性炭帶好防毒面具繼續刷罐,14:00開始,15:30結束,刷罐期間2個班在罐內輪流作業,每個班在罐內作業時間10-15分鐘,15點30分刷罐結束后,銳博公司一刷罐職工感到不舒服,車間立即把該職工送到勝利醫院進行檢查,其他作業人員沒有發現不適現象。16點車間立即聯系化驗采樣分析結果為:硫化氫:0mg/m3、烴+氫:0%、氧含量:21.0%。
二、事故原因
1、該罐沉渣較多,刷罐過程中經水槍攪動,沉渣中油氣味散發出來,是導致本次事故的直接原因;
2、該罐沒有蒸罐線,用膠管接蒸汽蒸罐,蒸汽量小,蒸罐效果不好;
3、沒有認真執行進容器4小時采樣的安全規定,刷罐班在下午進罐前沒有進行二次采樣分析;
4、個人防護意識不強,防毒口罩佩戴不規范,防毒口罩內又戴了一層紗布口罩,導致防毒口罩密封性差,身體感覺不適沒有及時撤離。
三、事故教訓及防范措施
1、嚴格執行規章制度,嚴格按照相關規定采樣分析和開具作業票;
2、增加蒸罐線,蒸罐期間進行效果確認;
3、分別在車間和刷罐班召開事故分析會,分析原因,吸取教訓;
4、加強對刷罐班的安全教育工作,強調個人防護和保護意識;

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