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催化裝置分餾塔檢修硫化亞鐵自燃事故

一、事故經過
2001年5月2日,某石化廠催化車間進行檢修期間,分餾系統吹掃完畢,設備打開放空。第二天下午2時,發現分餾塔頂油氣分離器人孔冒出濃煙,緊接著發生閃爆事故,并伴有刺激性氣味放出,判斷是二氧化硫氣體,車間人員立即向此罐內打水冷卻,制止了事態的發展,未引起大的損失。
二、事故原因
進入罐內檢查發現,罐底沉積較厚一層類似鐵銹的物質,經化驗發現硫化亞鐵含量很高。由于停工時間較長,設備內部構件長期暴露在空氣中,會造成大氣腐蝕,生成鐵銹;開工前的清理不易將其除去,在生產過程中鐵銹和硫化氫作用生成硫化亞鐵,下次停工吹掃時由于吹掃使硫化亞鐵層脫落,隨氣流進入油水分離罐,沉積下來。由于天氣炎熱,氣溫達30℃,隨著熱量的積累,使“鐵銹”表面油膜及水分蒸發掉,與空氣直接接觸,最后引起干燥的硫化亞鐵發生自燃,并引燃油氣發生閃爆。
三、事故教訓
(1)采取工藝技術措施盡量減少硫化亞鐵的產生。
(2)停工前做好預防硫化亞鐵自燃事故預案。設備吹掃清洗時,對于彎頭、拐角等死區要特別處理,并注意低點排凝,確保吹掃質量,防止殘油及剩余油氣的存在。從而避免硫化亞鐵自燃引發爆炸和火災擴大。設備降至常溫方可打開,進入前用清水沖洗,保證內部構件濕潤,清除的硫化亞鐵應裝入袋中澆濕后運出設備外,并盡快處理。加強巡檢。檢修期間,特別是在氣溫較高的環境下,必須加強檢查,及時發現,及時處理。
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