大柳塔煤礦52304綜采面末采冒頂事故
一、工程概況
工作面概況
工作面推進長度4547m,工作面長度301m,煤厚6.6~7.3m,平均6.9m。末采200m范圍,煤層埋深254~275m。
頂?shù)装迩闆r
52304工作面頂?shù)装迩闆r如表1所示。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r表
頂、底板名稱 巖石名稱 厚度/m 巖? 性? 特? 征
老?? 頂 粉砂巖 5.2~28.3 灰色,含完整植物化石,波狀層理。
直接頂 粉砂巖 0~1.9 灰色,含植物化石,波狀層理,泥質(zhì)膠結(jié)。
偽?? 頂 泥巖 0~0.25 灰色、灰褐色,水平層理發(fā)育。
直接底 粉砂巖 0.8~5.6 灰色,泥質(zhì)膠結(jié),水平層理發(fā)育,局部有泥巖、細砂巖薄層發(fā)育。
(三)工作面設備配套情況
支架:鄭煤ZY16800/32/70D液壓支架,支護高度3.2~7m,工作阻力16800kN
煤? 機:JOY-7LS8,采高3.5~7m
刮板運輸機:DBT—3×1600kw
轉(zhuǎn)載機:DBT 700kw
破碎機:DBT 700kw
(四)工作面礦壓情況
初次來壓:步距為73.3m。
周期來壓:最小步距12.8m,最大步距27.2m,平均來壓步距18.5m。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
事故經(jīng)過
2013年3月7日4:30分,52304綜采工作面推進至距離回撤通道17m,支架增阻明顯,但頂板整體完好,工作面平均采高5.9m,具備掛網(wǎng)條件,開始停機掛網(wǎng)。由于掛網(wǎng)過程及隨后的割煤過程中受到較多影響,至3月9日18:00點,工作面共割煤2刀60架,因工作面壓力大和推進速度慢,造成了38~108#架支架活柱行程下降了約1.5m,煤機無法通過。工作面壓死及冒頂經(jīng)過如表1所示,壓死后支架活柱下縮量如表2所示,平衡油缸活塞桿伸出量如表3所示。
表2? 52304工作面支架壓死及冒頂經(jīng)過
日期 時間 工作面情況
3月7日 4:30 工作面頂板整體完好,支架增阻明顯,平均采高5.9m,具備掛網(wǎng)條件,決定停機掛網(wǎng)
4:30~10:30 工作面打錨索,打錨索過程中30~40#支架有輕微漏矸,漏矸高度0.5m
10:30~13:30 上鋼絲繩、拉緊鋼絲繩到位
13:30~15:30 運輸柔性網(wǎng)到位
15:30~0:00 組織展網(wǎng)、起吊、聯(lián)網(wǎng)。50~110架活柱下沉量約300mm。
3月8日 0:00~3:30 聯(lián)網(wǎng),掛第1、2道鋼絲繩
3:30~5:00 正常組織生產(chǎn),煤機向機尾掃底刀,由機頭行駛到機尾位置,工作面30~45#、100~120#支架有漏矸,漏矸高度約5m,端面距約2m
5:00~9:00 由于矸石冒落到柔性網(wǎng)上形成網(wǎng)兜,拉架困難,煤機行走緩慢,煤機由機尾行至40架向機頭位置
9:00~10:00 30~35#架有矸石落在網(wǎng)片上,導致網(wǎng)片無法提升到位,用導鏈起吊未進到頂梁上的鋼絲繩,同時處理網(wǎng)兜內(nèi)的矸石,此時50~110架活柱下沉量約800mm
10:00~10:30 煤機由40架行走到機頭位置,然后由機頭返回,行駛至向機尾45架位置
10:30~15:00 繼續(xù)用導鏈起吊未進到頂梁上的鋼絲繩,同時處理網(wǎng)兜內(nèi)的矸石。14:00~15:00,由于40~50#溜子推不出去,煤機無法通過,氣割割掉煤機機身上的工具箱
15:00~22:00 繼續(xù)組織生產(chǎn),由于支架活柱不斷下沉,煤機行走困難,有刮卡護幫板現(xiàn)象,22:00時煤機行走至機尾位置。50~110架活柱下沉量約1000mm。
22:00~0:00 煤機停在機尾位置,氣割煤機左側(cè)調(diào)高油缸護罩和右側(cè)調(diào)高油缸護罩的外層護罩
3月9日 0:00~6:00 繼續(xù)氣割煤機左側(cè)調(diào)高油缸護罩和右側(cè)調(diào)高油缸護罩的外層護罩,右側(cè)油缸內(nèi)層護罩未拆掉
6:00~9:00 拆卸調(diào)高油缸護罩完畢,繼續(xù)生產(chǎn),煤機行駛至110架向機頭位置
9:00~9:30 交接班,煤機在105架向機頭位置。開始生產(chǎn)行走至100#架時,右搖臂內(nèi)層調(diào)高油缸護板發(fā)生刮卡移動,擠壞2根煤機搖臂升降油管,無法生產(chǎn)
9:30~15:25 組織更換油管,由于護罩變形擠死閥組,無法更換,決定割掉右側(cè)調(diào)高油缸內(nèi)層護罩,然后對油管進行更換。更換油管停機時間長達6小時,70~90架采高約4.3m,支架活柱行程下將約1.5m左右
15:25~16:30 油管更換完畢,開機生產(chǎn)。煤機行至88架,護幫板刮卡嚴重,無法通過
16:30~18:00 決定對采高低的88~50架區(qū)域進行起底放炮,同時煤機繼續(xù)向機尾返回,返回過程中煤機電纜與柔性網(wǎng)發(fā)生刮卡,進行處理。截止到18:00時,工作面38~108架支架活柱行程下降了約1.5m,煤機無法通過
表3 工作面支架壓死時活柱下縮量統(tǒng)計表
支架范圍 1~30# 31~60# 61~90# 91~120# 121~151#
平均活柱下縮量(mm) 300 1500 1600 1500 400
表4工作面支架平衡油缸活塞桿伸出量統(tǒng)計表
日期 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日
支架范圍 44~59 43~50、85~117 43~50、85~117 85~117 96~116 100~116
平均伸出量/mm
(極限值為680) 670 650 650 670 670 670
最大伸出量/mm
(極限值為680) 680 680 680 680 680 680
支架壓死后逐步發(fā)生冒頂?shù)倪^程
3月7日,30~40#支架有輕微漏矸,冒高約0.5m,端面距1m,工作面30~130#支架立柱平均壓力為430bar左右。
3月8日,30~45#、100~120#支架有漏矸,冒高約5m,端面距約2m,工作面30~130#支架立柱平均壓力為440bar左右。
3月9日至11日,工作面未推進。工作面30~45#、100~124#支架有漏矸,30~45#支架冒高約5m,端面距約2.5m。100~124#支架冒高約4m,端面距約2m,工作面30~130#支架立柱平均壓力為410bar左右。
3月12日,40~60#支架、100~120#支架漏矸較嚴重,冒高約5m,端面距3m,工作面整體壓力較大,30~130#支架立柱平均壓力為410bar左右。
3月13日至16日,工作面未推進。漏矸嚴重的區(qū)域集中在40~60#支架、100~120#支架,冒高約7m,端面距約3m,工作面70~120#支架立柱平均壓力為420bar左右,其他區(qū)域壓力在300bar以下。
3月17日,工作面40~65架冒頂嚴重,冒高約10m,端面距約3m,工作面無壓力。
3月18日,工作面40~65架冒頂嚴重,冒高約10m,端面距約3m,工作面無壓力。
3月19~20日,工作面100~120架漏矸嚴重,冒高約7m,端面距約3m,工作面無壓力。
3月21~22日,工作面65~75架、90~97架、106~115架漏矸較嚴重,工作面整體切頂,冒高約5m,端面距約2.5m,工作面無壓力。
3月23日后,工作面漏矸全部控制住。
三、事故原因分析
直接原因
1、末采貫通期間工作面礦壓顯現(xiàn)強烈,末采200m范圍,煤層埋深明顯增大,達到254~275m,工作面周期來壓壓力大,中部30~110#支架來壓期間平均壓力達到450bar以上。
2、工程質(zhì)量調(diào)整存在問題,由于煤機司機未掌握好底刀,貫通前工作面底板未割平,30~60#架抬刀幅度大,頂煤留設少,支架支護效果差,造成頂板漏矸,工作面來壓過程中漏矸逐步擴大,導致冒頂。
3、貫通期間,接連出現(xiàn)了設備故障影響,包括馬蒂爾折返滾筒損壞、運輸機飄鏈、運輸機機尾伸縮油缸損壞,運輸機壓死等故障,影響了工作面正常推進,造成冒頂?shù)倪M一步擴大。此套設備累計過煤量達到1120萬噸,設備狀態(tài)差。同時,設備日常維護不到位,貫通前檢修工作不到位。
間接原因
1、貫通前,只組織到100個卸載值為470bar的立柱安全閥。僅將30~120#架各架更換1個安全閥,導致來壓時,支架活柱下縮嚴重。
2、貫通前,僅將煤機頂蓋板拆掉,未將煤機調(diào)高油缸護罩、工具箱等設備全部拆除干凈。導致割煤過程中煤機刮卡網(wǎng)片及支架護幫板,影響了工作面推進速度,導致活柱下縮量逐漸增大。
3、掛第一根鋼絲繩時,打錨索長度為4m,長度較短,并且錨索未用托盤緊固,冒頂過程中錨索脫落,鋼絲繩未能進入到支架頂梁,頂板矸石落在柔性網(wǎng)上,形成網(wǎng)兜,停機處理減緩了工作面推進速度,同時造成頂板冒落范圍不斷擴大。
4、工作面許多地段拉架時,頂板矸石落在柔性網(wǎng)上,形成網(wǎng)兜,影響了拉架和煤機通過,停機處理時間長,工作面推進速度慢,造成活柱下縮量不斷增大。
5、煤機機身高,JOY-7LS8采煤機,在未拆卸頂蓋板之前機身高度為3.7m,將頂蓋板、搖臂調(diào)高油缸護罩全部拆除后,機身高度為3.35m。機身高度過高也是造成壓死支架的一個客觀原因。
6、貫通前,提前降低了采高,距離回撤通道20m時,工作面開始降采高,由6.2m采高降到5.9m。
7、工程質(zhì)量調(diào)整差,30~60#架抬刀幅度大,運輸機推不出去,煤機通過困難響了工作面推進速度。
8、拆卸掉支架護幫板后,失去了護幫板對于頂板冒落矸石的支護作用,導致冒頂擴大。
9、冒頂發(fā)生前期,拉架人員多,操作方法不正確,對頂板擾動大,一定程度上造成了冒頂范圍的擴大。
四、采取的防治措施及取得的效果
采取的防治措施
1、注馬麗散加固煤柱
注馬麗散作業(yè)主要分為三個階段進行,第一階段主要是加固8m范圍的煤柱,注射時間為3月10日至12日。第二階段加固13m范圍的煤柱,并且對2、3、4、5貫通調(diào)節(jié)巷兩幫的煤柱進行加固,注射時間為3月13日至18日。第三階段主要加固煤柱及上方頂板,注射時間為3月19日至22日。注馬麗散鉆孔布置圖如圖2所示。注馬麗散鉆孔設計見表1所示。2、割煤工藝調(diào)整
(1)工作面冒頂期間,割煤的總體原則是,盡量使生產(chǎn)期間冒落的矸石落在煤機機頭滾筒側(cè),避免落在機尾滾筒側(cè),防止煤機破碎機前堵大塊影響工作面正常推進。
(2)煤機由機尾向機頭割煤方法
由機尾向機頭割煤時,由于大部分區(qū)域超前支架已經(jīng)拉出,煤機兩個滾筒只掃底刀,在85~95#架未割頂煤的地段,前滾筒掃頂?shù)叮鬂L筒掃底刀。割完此區(qū)域后,煤機向機尾方向退到95#架,然后集中拉出85~95#架支架。之后煤機繼續(xù)向機頭行走。30#支架向機頭區(qū)域割頂?shù)叮⒏鷻C拉架,機頭割通后,煤機直接返回向機尾割煤。煤機向機頭割煤過程中,只推出120#架向機尾的運輸機,其余地段不推溜。3、煤機由機頭向機尾割煤方法
煤機由機頭向機尾割煤時,掃頂掃底,正常推溜,推溜后將能拉超前的支架全部拉出,煤機由120#架直接入窩,吃三角煤。
取得效果
1、在注馬麗散加固的區(qū)域,推進過程中煤柱穩(wěn)定性良好,未出現(xiàn)顯著的片幫。在距離回撤通道8m時,頂板漏矸得到全部控制,支架全部鉆入煤體內(nèi)。
2、采煤工藝調(diào)整后,工作面大塊得到一定程度的控制,減少了矸石在煤機機尾側(cè)滾筒的冒落,大大縮短了放炮處理大塊的時間。拉架措施的執(zhí)行,有效地控制了梁端距,提高了頂板的支護效果。
五、事故經(jīng)驗教訓
管理方面
1、大采高工作面貫通前,礦內(nèi)必須高度重視,并且針對綜采隊人員配置情況,提前對參與貫通的人員進行調(diào)整,組織精干力量參加工作面貫通工作。
2、綜采隊要嚴格落實礦內(nèi)關于掛網(wǎng)工作的各項工作安排,并且傳達給每一位員工。
3、加強員工的技能培養(yǎng),掛網(wǎng)期間安排有經(jīng)驗的崗位工操作。
4、提升區(qū)隊全局把握工作的能力,提升隊干部業(yè)務能力。
5、隊干部之間加強協(xié)調(diào)和溝通,安排工作時,必須統(tǒng)一思想。
工程質(zhì)量方面
1、貫通時,必須安排老司機進行操作,保證工程質(zhì)量。
2、準確掌握工作面頂?shù)酌呵闆r,距離回撤通道提前50m將工作面調(diào)整平直,工作面整體推進度一致。
3、掛網(wǎng)之前嚴禁提前降低采高。
4、貫通期間嚴格掌握好抬落刀幅度,每刀抬臥刀量不得超過100mm,抬落一刀平一刀,杜絕出現(xiàn)大起大落現(xiàn)象。
5、拉架時,頂板好的狀態(tài)下,及時跟機拉架。高冒區(qū)不得跟機拉架,必須等煤機過去后,根據(jù)頂板情況再集中拉架,拉架時最多兩人拉架,嚴禁隨意動架。
6、確保支架良好的架型,在頂板冒落地段,在拉架時要收平衡油缸,使頂梁狀態(tài)基本保持一致,支架拉出后關閉自動補液按鈕。
(三)設備方面
1、52304工作面采用工作阻力為16800kN的支架,選取工作阻力更大的液壓支架。
2、建議增強柔性網(wǎng)的強度,將600×400kN/m2的增加為800×800kN/m2,建議將掛網(wǎng)時掛的幾道鋼絲繩直接編入到柔性網(wǎng)內(nèi)。
3、加強設備的日常檢修和維護,保證設備在貫通前狀態(tài)良好,運行正常。
4、貫通前,必須將需要更換的立柱安全閥全部更換到位。
5、貫通前,將煤機機身上多余的部件一次性拆卸完畢。
6、貫通前,對工作面所有設備進行徹底檢查和檢修,有問題的設備提前進行更換。
7、煤機無法通過時,對于采取拆卸護幫板增加高度的方法,采用時一定要慎重,必須考慮到拆卸掉護幫板后對冒頂控制的影響。
(四)技術方面
1、認真做好礦壓觀測,掌握好來壓步距,根據(jù)工作面壓力情況,可以調(diào)整掛網(wǎng)位置,確保掛網(wǎng)期間工作面沒有壓力。
2、貫通期間工作面礦壓顯現(xiàn)強烈時,必須予以高度重視并及時采取措施,一切以保證工作面快速推進為重點,防止因停機時間長或者工作面推進速度慢,造成各種問題的出現(xiàn)。
3、每個圓班探一次工作面底煤,隨時掌握好工作面頂?shù)酌呵闆r。
4、此次貫通期間,由于支架活柱下降幅度大,架型變化較大,再加上放炮的影響,工作面支架的架號牌和貫通提示牌,很多損壞或丟失。同時,由于回撤通道內(nèi)作業(yè)人員多,貫通標識桿也多有毀壞,在今后貫通過程中,要將這些提示牌在顯眼位置固定牢靠,發(fā)現(xiàn)丟失及時補齊,回撤通道內(nèi)標識桿要放置牢靠,安排專人負責檢查。
5、增加回撤通道與回撤輔巷間的煤柱尺寸,由現(xiàn)在的20m增加到30m。