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#3鍋爐(2008T/H)甲側(cè)過(guò)熱器安全門動(dòng)作

 【簡(jiǎn)述】

  2004年7月24日,由于#3爐#6給煤機(jī)跳閘,運(yùn)行調(diào)整操作不及時(shí),造成#3爐甲側(cè)過(guò)熱器安全門動(dòng)作。

  【事故經(jīng)過(guò)】

  07月24日8:40機(jī)組負(fù)荷500MW;#2--#6制粉系統(tǒng)運(yùn)行;總煤量:233t/h;主汽壓:16.67Mpa;調(diào)門開(kāi)度:95.5%;機(jī)組控制方式:協(xié)調(diào)。8:48,#6給煤機(jī)跳閘,首出“液壓油壓低”,就地確認(rèn)為熱工電磁閥與油管路連接處呲開(kāi)。同時(shí),協(xié)調(diào)將另外運(yùn)行4臺(tái)磨加煤至60t/h以上,操作員解除機(jī)組協(xié)調(diào),手動(dòng)減各磨煤量,準(zhǔn)備啟動(dòng)1號(hào)磨煤機(jī)。8:49,值長(zhǎng)令減負(fù)荷至450MW,煤量減至207t/h,關(guān)調(diào)門至93%。8:52過(guò)熱器安全門啟座:主汽壓:18.18Mpa;過(guò)熱汽壓:18.406Mpa。操作員開(kāi)大調(diào)門(負(fù)荷最高580MW),減小煤量,調(diào)整汽包水位,6秒鐘后安全門回座。就地確認(rèn)為甲側(cè)過(guò)熱器安全門動(dòng)作,檢查確認(rèn)安全門確已關(guān)閉,全面檢查汽水管道、爐水泵系統(tǒng)、水冷壁下聯(lián)箱等處無(wú)異常。

  【事故原因】

  1、#6給煤機(jī)跳閘,#6磨繼續(xù)運(yùn)行,同時(shí)協(xié)調(diào)將其它運(yùn)行制粉系統(tǒng)煤量加大,導(dǎo)致進(jìn)入爐膛煤粉突增。

  2、運(yùn)行人員解除協(xié)調(diào)不及時(shí),減煤速度慢,處理不夠果斷。

  3、當(dāng)時(shí)調(diào)令減負(fù)荷,關(guān)調(diào)門后,沒(méi)有及時(shí)監(jiān)視主汽壓力變化。

  4、啟動(dòng)#1磨,暖磨風(fēng)量大,低溫過(guò)熱器出口溫度高,一級(jí)減溫水量由70t/h加大至171t/h,導(dǎo)致過(guò)熱汽壓劇增。

  【防范措施】

  1、機(jī)組協(xié)調(diào)方式、磨煤機(jī)自動(dòng)控制狀態(tài),磨煤機(jī)煤量加裝上限,最大值60T/H。有效的防止制粉系統(tǒng)跳閘,自動(dòng)狀態(tài)的磨煤機(jī)增加煤量過(guò)大。

  2、加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行人員的技術(shù)和安全的管理,認(rèn)真執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程及安全規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。

  3、運(yùn)行人員對(duì)制粉系統(tǒng)跳閘做好事故預(yù)想。