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一號機組高壓過熱器泄漏,停機處理

事件經(jīng)過:停機前運行狀況:#1機組帶負荷600MW,協(xié)調(diào)方式運行,主汽溫度560℃;主汽壓力24MPa;六臺磨煤機運行,燃料量:260T/H。
4月24日9時,巡檢人員發(fā)現(xiàn)#1爐72米上部有蒸汽冒出,立即向值長匯報,值長向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及網(wǎng)調(diào)、省調(diào)匯報并申請停機。10時按調(diào)度令降負荷,12:25,負荷降至300MW,手動停爐,聯(lián)跳汽輪機、發(fā)電機。事件發(fā)生前#1機組累計運行時間3224小時。檢查情況:經(jīng)檢查高溫過熱器出口A→B第15屏從外向里第14根管在管座下方第二個彎管背弧側(cè)爆破,其它尚有12根管路吹損嚴重,分別是:14屏的第14根,15屏的第5、8、9、10、11、12、13根,16屏的第8、9、10、11根。經(jīng)過對熱室內(nèi)過熱器出口管路進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)高過出口A→B第5屏第20根,18屏第17根、31屏第十七根彎管處有脹粗現(xiàn)象,并有氧化皮產(chǎn)生。第2屏第16根彎管處有嚴重硬傷。處理情況:1、高過出口共割管17根,入口割管4根,割開了相對應(yīng)的爐內(nèi)下U型彎,對直管進行了通球檢查, U型彎進行了傾倒和拉通檢查,聯(lián)箱進行了內(nèi)窺鏡檢查,在檢查中未發(fā)現(xiàn)異物。2、對更換的彎管要求鍋爐廠冷彎后全部做高溫回火處理。3、管路焊接時要求T23、TP347H、T91全部進行內(nèi)部沖氬,T23、T91進行焊前預(yù)熱、焊后熱處理。4、對全部50個焊口全部進行超聲波探傷。5、增裝8個溫度測點。
暴露問題:1、對#1爐大包內(nèi)高溫過熱器檢查,確認#1爐高溫過熱器不存在大面積超溫、脹粗現(xiàn)象,只發(fā)現(xiàn)4根內(nèi)圈管子在彎頭處存在鼓包、脹粗現(xiàn)象。2、從爆管爆口四周有明顯的細小裂紋外及爆口形狀分析,結(jié)合爆口材料金相分析,爆口處管子長期過熱。3、通過對爐內(nèi)管道和爆管位置前后管材檢查,未發(fā)現(xiàn)脹粗和材質(zhì)變化,說明該管超溫并不嚴重,而爆管和脹粗位置都在彎管處,可能存在下列現(xiàn)象:
1〉管子在制造、安裝過程中采用火焰燒烤校正,部分管子燒烤過度引起管子局部材質(zhì)變化,造成脹粗、爆管。
2〉T91管子在彎制后沒有進行熱處理,彎頭內(nèi)部可能存在較大的殘余應(yīng)力,造成持久強度降低,導(dǎo)致彎管鼓包、脹粗。
3〉現(xiàn)場檢查管子彎頭,個別彎頭內(nèi)弧處有褶皺,彎頭起弧點管子變形,說明管子彎制的模具存在問題,造成彎頭強度降低,發(fā)生鼓包、脹粗。
4、管子內(nèi)部可能存在有節(jié)流情況,使管內(nèi)介質(zhì)流量減少,造成汽溫偏高,管子超溫,管子薄弱部位出現(xiàn)脹粗和泄漏。
防范措施:1、對爆開、脹粗的管子進行通球檢查,使用內(nèi)窺鏡檢查管子集箱和管接座。2、對爆開、脹粗的管子加裝溫度測點,進行溫度監(jiān)視。3、西安熱工院對脹粗的管子進行金相分析,同爆開的管子分析結(jié)果進行比較,進一步確定脹粗原因。4、遇有停機機會對高過管屏要進行全面檢查。
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