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機組鍋爐高溫再熱器泄漏,停機處理

事件經過:停運前負荷350MW,協調方式,A、B引、送風機、一次風機,B、C、D、E磨煤機運行。8月12日19時,發現#2爐披屋西南角處滴水,經進一步檢查發現:水平煙道有輕微蒸汽泄漏聲。檢修人員分析:初步認為高溫再熱器泄漏。匯報中調,中調安排#2機組停運,消除鍋爐受熱面泄漏,時間:15日0時0分--22日0時0分。15日0:10,#2機開始滑停,1:13負荷至零,汽機打閘,發電機與系統解列,1:45#2爐滅火。8月17日進入爐內檢查,確認再熱器共7根管泄漏,分別為南數58排前數第2、3、4管,59排第1、2管,第60排1、2管泄漏,爆管周圍3根再熱器管吹損減薄嚴重;58、59排之間的頂棚管兩根泄漏,1根管吹損減薄;末級過熱器后屏南數第29排有7根管被吹損減薄后壁厚小于6.5mm。其中高溫再熱器南數59排第1根管冠狀密封內管子短節脹粗嚴重并發生爆管,爆口特征為長期過熱爆管,經分析為原始泄漏點。經反復排查后又發現4根短節脹粗,進行了更換。本次搶修受熱面共換管24根,其中:末級過熱器管7根,Φ50.8×7.5、SA-213TP304H;頂棚過熱器管3根,φ51×5、12Cr1MoV(代替原T11);高溫段再熱器管14根,Φ57.15×5、 SA213T22、Φ57.15×4.5、SA-213TP304H。8月19日5:45換管工作完畢,打風壓檢查未發現有泄漏現象,8:45 #2鍋爐恢復措施,具備啟動條件,9:53 #2鍋爐點火,19日17:50發動機與系統并網。原因分析:2004年1月~2月#2爐在B級檢修中后期發現高溫再熱器冠狀密封存在設計不合理,密封板與管子焊接處存在大量裂紋的重大缺陷,必須對1080根穿墻再熱器管進行處理,由于時間緊、庫存材料不足,彎管加工及異種鋼焊接有困難,只能采取臨時處理方案,即將有裂紋的200部分切除,換為新的管段,重新再裝回去。在組織會戰中,由于工作量大、外來人員多,管理存在疏漏,個別短節用錯鋼材而未發現,同時冠狀密封無法再恢復到原來狀態,不嚴密,高溫煙氣外漏使管段工作環境惡化,致使管節長期超溫爆漏。
暴露問題:檢修現場質量控制不嚴不細,對材料使用把關不嚴。
防止對策:1、在2006年的#2機組檢修中增加再熱器冠狀密封管段更換工作項目,換管方案采用類似#1爐的方案,并進一步完善冠狀密封結構。2、加強再熱器壁溫監測,控制燃燒,在切火嘴時首先切A3、A4、B3、B4、D3、D4、F3、F4,以降低爐膛中間的煙溫,再熱器出口管壁溫最高不得超過580℃。3、認真執行鍋爐用鋼管管理的相關規章制度,加強檢修中鍋爐用管材料管理,所有用的管子都要逐根進行檢查、檢驗,保證鍋爐用管材質符合要求。4、加強鍋爐用管的倉庫管理,加強入廠材料的檢驗,將鍋爐用鋼管分架單獨存放并增加明顯的標志。
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