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隔離棚坍塌 墜落至下料口內受傷

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企業名稱
中國鋁業中州分公司
發生事故時間
2002年8月22日
傷亡人數
重傷1人
生產過程
氧化鋁生產
直接經濟損失
2萬元
間接經濟損失
10萬元
事故經過:
2002年8月20日,檢修廠筑爐車間接到5#熟料窯內砌磚任務。當日晚上10:45分,該車間即開始安排王某搭建隔離棚,并安排人員進駐檢修現場,至21日上午8:00時,5#熟料窯砌磚工作全面鋪開。8月22日下午14:50分左右,該車間電工馬某在安裝完5#窯內檢修照明燈泡后,返還至5#窯窯頭下料口處時,剛踩上下料口上方的隔離棚,隔離棚就立即坍塌。馬某當場墜落至下料口內(落差近5米),身體多處被墜落物砸傷,造成特重型顱腦損傷、右上臂燒傷、全身多處軟組織挫傷、右側肱骨內髁骨骨折、右眼外傷。
事故原因:
1.杉木桿的承重負荷過大是導致此次事故發生的直接原因,其理由:一是杉木桿長時間使用開裂而沒有及時更新;二是杉木桿上方的架板上堆放過多的耐火磚(50余塊)做臺階。
2.檢修清理作業“四制”執行不到位是此次事故發生的主要原因,其理由:一是隔離棚沒有按“防護與過橋”功能進行搭建,搭設不牢靠;二是檢修過程控制不到位,沒有對防護措施的動態變化過程進行實時監控;三是缺乏系統化運籌,沒有嚴格執行確認制。
事故責任及處理情況:
1筑爐車間綜合主管陳某作為當班負責人,沒有向架子工王某明確隔離棚的雙重作用---防護和過橋作用,對隔離棚的安全性能沒有確認,是事故的直接責任者,給予行政記過處分。
2.筑爐車間安全工程師張某作為車間專職安全管理人員,檢修前未進行危險預知,沒有制定具體明確的安全防范措施,對隔離棚的安全性能沒有最終確認,對此起事故負有主要責任,給予行政記過處分。
3.筑爐車間生產主管梁某,沒有履行安全生產責任,對檢修過程中的安全疏于管理,屬嚴重失職行為,是此起事故的主要責任者和主要領導責任者,給予行政警告處分。
4.筑爐車間主任蔡某,作為車間安全第一責任人,安全管理不力,是此起事故的主要責任者和直接領導責任者,給予行政警告處分。
5.設備安全科科長鄭某作為事故單位安全部門負責人,對檢修現場監控不力,未認真敦促有關科室和車間切實履行安全職責,對此起事故負有一定管理責任,扣發2各月獎金。
6.高級主管丁某作為事故單位分管安全的領導,同時又是事故單位5#熟料窯檢修項目負責人,安全管理不到位,是此起事故的主要責任者和一般領導責任者,給予行政警告處分;
7.總經理助理兼檢修廠廠長高某作為事故單位安全生產第一責任人,對此起事故負有一定領導責任,給予全分公司通報批評,責令其寫出檢查,同時扣發3個月獎金。
8.裝備能源部組織檢修工作時為進行危險預知,未督促落實各項安全防護措施,對此起事故負有管理責任,給予全分公司通報批評,并責成其第一責任人在分公司安環委會議上做深刻檢查。
9.扣發檢修廠九月份基礎獎金總額的40%,否決裝備能源部、檢修廠、檢修廠筑爐車間及高柏松、丁國紅、蔡國偉、梁衛東、張東亮、陳志強2002年度各類評先資格;取消檢修廠“安全生產標準化工廠”稱號、檢修廠筑爐車間“安全生產標準化車間”稱號。
防范措施:
1.各單位要以查思想隱患為突破口,充分調動全體員工的積極性,持續開展“查隱患、堵漏洞、反違章”活動,認真對照檢修、維護和作業標準,回顧和反思在工作中習慣形成的不規范行為,進行制止和整改;
2.本著“四不放過”的原則,組織開展以提高員工的自我防護能力的第二次全員安全教育;
3.舉辦第二期安全工程師培訓班,提高基層安全管理人員的業務素質,加大對基層安全生產工作的監管力度,實現安全管理“關口前移,重心下移”;
4.系統化運籌安全管理,完善班組的檢修、清理作業安全措施審批確認制度,深入開展危險預知和安全打假活動;
5.嚴格落實檢修、清理作業“四制”(工作票制、掛牌制、確認制、監護制),要求員工作業前靜思一分鐘,徹底杜絕違章作業思想和行為,保障自己的生命安全;
6.認真組織實施《中州分公司本質安全化實施計劃》,強調“以人為本”,從源頭上控制各類不安全因素;
7.各單位和部門要再次學習《中國鋁業股份有限公司安全生產管理辦法(試行)》,嚴格落實各級、各部門和崗位安全生產責任制及各項安全管理規章制度,督促各級領導做到職務到位、思想到位、工作到位。