磨煤機堵煤造成制粉系統爆燃
【案例簡述】
2005年12月5日17時50分,某發電廠6號爐C磨壓差有上升趨勢,從正常的3100Pa上升到3500Pa,并有堵磨跡象。運行人員將給煤機的給煤量調小,給煤機電流從9.3A調小至8A,以排除堵磨,此時磨出口溫度為73℃(磨熱風門,冷風門在投自動狀態),18時零分,C磨壓差繼續上升至5000Pa,運行人員再將給煤機的給煤量調小至2.5A,磨出口溫度升到80℃,此時冷風門已全開,運行人員把熱風門退出自動關至55%,在磨抽空過程中磨出口溫度升至90℃。18時10分,C制粉系統爆炸,檢查爆炸發生部位在細粉分離器入口水平段,細粉分離器有11個防爆門和排風機入口有1個防爆門破裂,其余防爆門均完好,檢查還發現細粉分離器入口水平管段底部有幾塊防磨襯板脫落,襯板附近有約5mm厚的積粉并發生燃燒,撥開積粉表面可看到白灰,用紅外線測溫計測量其溫度420℃。
【案例評析】
1.當燃料揮發分Vdaf>20%時,屬于反應能力強的煤,該電廠燃煤揮發分Vdaf不低于25%,揮發分析出和著火溫度均較低,容易發生自燃和爆炸事故。當氣粉混合物濃度在0.32~4kg/m3范圍內會發生爆炸,而濃度在1.2~2kg/m3范圍時爆炸危險性最大,在氣粉混合物中氧含量>15%時,如遇足夠的點火能源就能引起爆炸事故。
2.制粉系統中,凡是發生煤粉沉積的地方,就能成為氣粉混合物自燃和爆炸的發源地。在細粉分離器入口方形管道下部的較平緩段上通流面積增大,風粉氣流的流速下降,容易造成積粉。一旦發生煤粉沉積,煤粉就開始氧化,放出熱量促使溫度升高,又加快氧化、放熱、升溫。經一定時間后溫度就能達到自燃溫度并發生自燃,當煤粉達到爆炸危險濃度時便引發自燃煤粉爆炸。
3.6號爐C磨在處理堵磨過程中,由于堵磨(雖然不嚴重)造成磨的阻力較大,達5000Pa,磨的通風量被迫減少,細粉分離器入口從圓管過渡為方形管道,流通面積增大,風粉氣流的環境很干燥,就會發生氧化反應,放出熱量促使溫度升高,氧化、放熱、升溫會加劇,在通風量不大的情況下,放出的熱量未能及時散發,自燃在繼續,當磨被清通得差不多時,通風量增加,煤粉揚起,濃度增到危險范圍,就會發生爆炸。
【案例警示】
1.由于振動給煤機給煤量經常給煤不穩定,調節特性不穩定。制粉系統在運行中不時發生給煤過量而堵磨,所以要處理好給煤機的調節特性,盡量不發生堵磨,必要時派人到其他廠學習、交流振動給煤機的使用經驗。
2.停磨時要有足夠的抽粉時間,盡量抽空系統內的煤粉,防止積粉自燃。
3.抽空煤粉時包括處理堵磨過程中,嚴格控制磨出口溫度不超過70℃。
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