落煤管堵煤造成磨煤機(jī)內(nèi)部煤粉爆燃
【案例簡述】
??????? 2006年5月28日4時(shí)12分某廠13號(hào)磨機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行。5月31日0時(shí)19分30秒,13號(hào)磨煤機(jī)功率突然下降,一次風(fēng)量略有上升約2000m3/h,同時(shí)13號(hào)磨煤機(jī)出口壓力和磨煤機(jī)內(nèi)壓力緩慢下降,0時(shí)20分23秒,13號(hào)磨內(nèi)壓力瞬間升至23.2kPa,磨出口壓力瞬間最高升至6.299kPa,磨煤機(jī)密封風(fēng)與磨出口一次風(fēng)壓差最低降至10.82kPa,磨煤機(jī)密封風(fēng)與磨入口一次風(fēng)壓差最低降至8.1kPa,磨煤機(jī)一次風(fēng)出入口壓差最低降至0kPa,爐膛負(fù)壓最高升至436Pa,磨煤機(jī)出口溫度逐漸上升,就地聽到有爆破聲音,根據(jù)以上參數(shù)的不正常變化,0時(shí)20分36秒,鍋爐主值立即啟動(dòng)11號(hào)磨煤機(jī)。0時(shí)21分15秒停止13號(hào)給煤機(jī)運(yùn)行,0時(shí)22分03秒停止13號(hào)磨煤機(jī)運(yùn)行(停止前13號(hào)磨煤機(jī)功率降至68kW),聯(lián)系鍋爐零米值班員及檢修人員就地檢查處理。0時(shí)23分,鍋爐零米值班員匯報(bào),發(fā)現(xiàn)13號(hào)磨煤機(jī)一次風(fēng)管路有漏點(diǎn),后經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn)為13號(hào)磨煤機(jī)內(nèi)部爆燃。
??????? 事發(fā)后現(xiàn)場檢查情況:13號(hào)磨煤機(jī)一次風(fēng)入口管道(門后)撕裂;一次風(fēng)管道爆破附近的設(shè)備完好無損,13號(hào)磨煤機(jī)附近附屬設(shè)備完好無損,能夠運(yùn)行正常,13號(hào)落煤管堵塞,由于一次風(fēng)內(nèi)漏磨煤機(jī)本體外表溫度170℃,磨煤機(jī)出口管管壁溫度140℃。
??????? 停機(jī)后內(nèi)部檢查情況:一次風(fēng)管道爆開兩處,一次風(fēng)室積粉不多,分析原因事發(fā)后一直沒投消防蒸汽(改造后的消防蒸汽可以清除一次風(fēng)室的積粉);磨煤機(jī)磨輥未發(fā)現(xiàn)漏油;落煤管出口彎頭以上堵塞,長度達(dá)7m,煤粉比較細(xì)、比較濕,堵塞的地方共發(fā)現(xiàn)3處嚴(yán)重板結(jié),磨內(nèi)部以及一次風(fēng)管道的其他地方未發(fā)現(xiàn)積粉以及過火煤。
??????? 【案例評(píng)析】
??????? 1.落煤管堵塞原因分析,根據(jù)檢查結(jié)果,此次落煤管共堵塞長度為7m,主要有3處板結(jié)嚴(yán)重,其他部位煤粉較濕,且入爐煤顆粒較細(xì),目前分析由于入爐煤水分大(不排除澆水的可能),運(yùn)行中在管內(nèi)壁上長間堆積板結(jié),最終造成落煤管堵塞。
??????? 2.磨煤機(jī)爆燃原因分析:5月31日0時(shí)19分30秒,13號(hào)制粉系統(tǒng)在運(yùn)行中突然發(fā)生落煤管堵塞,磨煤機(jī)功率降低,使進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)的原煤減少,并導(dǎo)致磨內(nèi)煤粉濃度逐漸降低,當(dāng)磨煤機(jī)內(nèi)部的煤粉濃度降低到煤粉爆燃濃度范圍內(nèi)時(shí),與磨煤機(jī)內(nèi)積存自燃的煤粉混合,最終達(dá)到爆燃條件發(fā)生爆燃。
??????? 3.根據(jù)事后13號(hào)磨煤機(jī)曲線變化趨勢(shì)看,磨出口壓力瞬間由4.0 kPa最高升至6.299kPa,并很快壓力回落,而磨內(nèi)壓力瞬間由4.62kPa最高升至23.3kPa,壓力上升趨勢(shì)明顯高于磨出口壓力的上升趨勢(shì),并且壓力回落速度比磨出口壓力回落的緩慢,說明當(dāng)時(shí)爆燃的地點(diǎn)在磨煤機(jī)的內(nèi)部,并根據(jù)其壓力回落的速度以及一次風(fēng)管道損壞的情況來分析此次磨煤機(jī)爆燃的地點(diǎn)應(yīng)該在磨煤機(jī)的一次風(fēng)室,爆燃后產(chǎn)生的沖擊由于大盤的阻擋,大部分的能量全部向一次風(fēng)管道釋放,最終導(dǎo)致一次風(fēng)管損壞。
??????? 4.1號(hào)機(jī)組磨煤機(jī)一次風(fēng)室消防蒸汽改造項(xiàng)目是在2006年4月份小修中完成,改造的目的是為了消除一次風(fēng)室內(nèi)的積粉,防止自燃。根據(jù)調(diào)研結(jié)果,采取磨煤機(jī)啟、停期間進(jìn)行投入,但根據(jù)西安熱工院提供的試驗(yàn)說明,神華煤在250℃環(huán)境溫度下容易自燃,而磨煤機(jī)一次風(fēng)室有死區(qū),煤粉不能被帶走,所以一次風(fēng)室在磨煤機(jī)運(yùn)行過程中會(huì)存在自燃的積粉,通過此次爆燃事件,改變了一次風(fēng)室消防蒸汽的投入方式,效果需進(jìn)一步確定。
??????? 5.根據(jù)該公司2006年編制的《制粉系統(tǒng)防爆管理細(xì)則》中的5.13條款要求,“正常運(yùn)行中當(dāng)出現(xiàn)落煤管堵煤、給煤機(jī)斷銷子或原煤斗蓬煤時(shí),應(yīng)投入磨煤機(jī)消防蒸汽,及時(shí)調(diào)整磨煤機(jī)的配風(fēng),及時(shí)停止磨煤機(jī)運(yùn)行,防止磨煤機(jī)出口溫度急劇升高。”但由于從功率開始下降到爆燃所經(jīng)歷的時(shí)間僅為1分3秒,當(dāng)值運(yùn)行人員判斷異常后考慮到機(jī)組負(fù)荷以及溫度的穩(wěn)定,啟動(dòng)11號(hào)磨煤機(jī),未對(duì)13號(hào)磨煤機(jī)投入磨煤機(jī)消防蒸汽,所以沒能對(duì)磨煤機(jī)爆燃提前進(jìn)行預(yù)控。
??????? 【案例警示】
??????? 1.針對(duì)發(fā)生斷煤事故時(shí),消防蒸汽投入不及時(shí)的現(xiàn)象,是否由電動(dòng)閥改為電磁速動(dòng)閥以及是否將磨煤機(jī)功率信號(hào)與消防蒸汽聯(lián)鎖等問題進(jìn)行充分論證,盡快制定方案和實(shí)施。
??????? 2.對(duì)1號(hào)機(jī)組制粉系統(tǒng)新加一次風(fēng)室內(nèi)的消防蒸汽投入時(shí)間進(jìn)行重新規(guī)定,原規(guī)定為在磨煤機(jī)啟停時(shí)進(jìn)行吹掃現(xiàn)暫定為運(yùn)行每值接班后對(duì)運(yùn)行的磨煤機(jī)投一次消防蒸汽。
??????? 3.制粉系統(tǒng)加裝防爆門。
??????? 4.繼續(xù)完善《制粉系統(tǒng)防爆管理細(xì)則》中的規(guī)定,并按照要求嚴(yán)格執(zhí)行。
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