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操作知識缺乏 疏忽管理致爆


  事故經過:

  2002年3月7日5時,湖北某化工公司夜班停3號造氣爐進行處理。5時30分,爐氣化驗合格后開始送氣。7時50分,早班接班后停3號造氣爐。9時25分,調度通知合成工段加大用氣量,造成造氣工段需加大造氣量,又打開3號爐。后又經過多次開閉,15時20分,調度室又通知開3號爐,3臺造氣爐同時運行至交班。整個早班沒有對3號爐進行清爐處理。
  中班接班時,早班主操作員向某僅告訴中班主操作員1號爐的氧氣噴嘴有問題。16時30分左右,中班開始處理1號爐。17時,3號爐爐氣出口溫度達276攝氏度。當時化驗工較忙,沒有對爐氣的氧含量進行分析,當班操作工誤認為是爐結焦引起的,未進行處理。18時,3號爐爐氣溫度下降至178攝氏度(正常操作溫度);20時,下降至145攝氏度;21時,下降至126攝氏度。在此期間,主操作工韓某、副操作工施某均以為是爐內結焦下塌,爐內工作已正常,沒有分析處理。
  21時30分左右,煤氣柜發生爆炸。事故發生后,車間副主任張某迅速帶領當班兩名操作工關閉了氧氣供應、脫硫進出、氣柜進出等閥門,阻止了事故的進一步擴大。

  原因分析:

  3號造氣爐從凌晨開始供氣到事故發生,長達16個小時沒有進行一次清爐,早班和中班操作工都沒有對3號爐的爐氣進行化驗分析。早班沒有準確地掌握好生產情況,交班不清,為事故的發生埋下了隱患。中班在運行中發現爐氣溫度異常時,因缺乏操作經驗,疏忽大意,誤認為是正常情況,致使3號爐內焦炭耗盡,氧氣從3號造氣爐直接進入煤氣柜,導致煤氣柜內的氧含量超標引起爆炸,是造成此次事故發生的直接原因。
  該企業一氧化碳造氣工藝操作規程不完善,不能提供一份完整的工藝文件;安全生產管理工作一味放在合成工段開車上,疏忽了對造氣工段的安全管理,是造成本次事故發生的間接原因。本次事故如果嚴格執行規程,每半小時對爐氣進行一次化驗分析,就能避免事故的發生。
  當班調度、車間值班人員責任心差,上班不看生產記錄,不研究生產運行狀況,沒有及時發現和排除隱患;在安排造氣崗位化驗工對合成循環進氣的氧含量進行分析時,忽視了對造氣崗位化驗分析工作的監督。
  該企業造氣工藝操作規程指導生產缺乏針對性,可操作性不強?,F場管理人員不能準確掌握生產情況,值班檢查流于形式。在開車前長達3個月的停產期間,企業多次安排安全員整理相關行業的事故案例供職工學習,一直沒有得到落實?! ?舒麗)




----摘自2004年8月17日《中國安全生產報》