大慶石化公司“2009.3.14”物體打擊事故
2009年3月14日零時20分,大慶石化公司化工二廠硫銨車間發生一起物體打擊事故。事故造成1人死亡。
一、事故裝置簡介
大慶石化公司化工二廠硫銨裝置建于1988年6月。硫銨裝置利用丙烯腈裝置產生的稀硫銨液,采用蒸發濃縮、離心脫水、干燥等工藝生產硫酸銨,年設計生產能力6000t。經過不斷改造,現生產能力15000t/a。
二、事故經過
2009年3月13日18時,大慶石化公司化工二廠硫銨車間夜班(三班)接班后發現冷凝器(E-902)下料管線堵塞,班長李某向車間副主任辛某匯報,辛某同意班組組織處理,同時要求通知值班人員(車間書記鄭某)到現場。20時10分,冷凝器下料線直管段處理通,但三樓橫管段堵塞嚴重,處理困難。由于工作量較大,辛某安排車間技術員李某帶領休班的一班人員進廠協助處理。21時50分,晁某等3人進入作業現場,將三樓堵塞的管線從中間鋸斷,并站在1.8米高的作業平臺上,用鐵釬輪流處理斷口南側管線,李某和馬某現場監護。22時30分左右,當班人員向斷口北側堵塞管線通入1.0MPa蒸汽軟化管線內聚合物。14日零時20分左右,晁某在平臺上處理南側管線時,北側堵塞的管線突然通開,自彎頭處瞬間折彎90°,擊中晁某肋部,將其打落到地面。當班人員迅速救援,將晁某抬到二樓休息室,此時晁某意識清醒,只說難受。稍后急救車趕到,送醫院進行救治。經搶救無效,于1時20分死亡。
三、事故原因
1.直接原因
晁某在疏通南側堵塞的管線時,北側用蒸汽軟化的管線突然暢通泄壓,造成南側管線自彎頭處瞬間折彎90°,擊中其肋部。這是事故發生的直接原因。
2.間接原因
(1)鋸斷管線屬工況變更,沒有進行風險識別和評價,沒有制定風險削減措施。
(2)作業人員對聚合物飛出傷人、蒸汽噴出燙傷等潛在風險識別不到位,致使在帶壓管線端頭處違章作業。
(3)在未開具工作票的情況下盲目作業。
(4)作業方案不完備,現場多組人員輪流作業時界面交接不清,工序銜接不合理,缺少統一的協調,在北側管線進行蒸汽軟化疏通時,人員同時在管線端口危險區域內作業,因違章作業導致事故發生。
四、防范措施
1.將事故立即通報各基層單位,組織干部員工認真反思事故教訓,并結合各單位生產實際情況,舉一反三,認真查找生產和檢維修作業中存在的不安全因素,梳理工作流程中的每一個環節,堵塞可能存在的各種漏洞,制定切合實際的整改方案,并抓好落實。
2.組織各單位進一步開展《反違章禁令》的學習、宣貫工作,加大《反違章禁令》執行情況的監督檢查力度,加大對違章行為的處罰,杜絕“三違”現象。
3.組織各單位加強落實“作業和操作要受控”的要求,對照自身的作業和操作,特別是班組自行組織進行的生產作業,認真查找是否存在《作業指導書》和《操作卡》沒有覆蓋到的操作或作業,及時補充和完善,確保每一位員工都清楚“作業和操作要受控”的要求,將“作業和操作要受控”的要求落實到每一次生產操作和現場作業中。
4.嚴格執行作業票證的審批和確認制度,加強作業過程的風險識別,并保證與作業相關的所有專業都參加作業過程的風險識別。處理各類問題做到方案可靠,作業前要對作業環境和條件進行細致檢查、確認,認真向作業人員進行作業風險交底,使指揮者、作業者、監護人員都知道作業風險和預防措施,在確保安全的條件下方可作業。
5.組織各單位對所屬裝置進行一次詳細排查,對生產不穩定的裝置進行深入分析,研究和采取切實可行的措施,徹底消除影響裝置穩定運行的因素,實現裝置本質安全。
6.深入開展員工技能培訓,提高員工判斷、處理問題的能力。要求各單位針對不同崗位的員工制定具體的培訓計劃,努力提高員工的操作水平和判斷、處理本崗位生產問題的能力,高度重視異常情況處理,避免因異常生產問題處理措施不當引發安全生產事故。
7.進一步提高干部員工的安全意識,正確處理好安全與生產、安全與效益、安全與進度的關系。教育廣大干部員工牢固樹立“安全第一”的思想,堅決克服麻痹、僥幸的心理,糾正工作中憑經驗、憑感覺的現象,杜絕冒險操作,確保裝置安全生產。
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