某石油公司濃硫酸意外滋出傷害事故
某石油公司濃硫酸意外滋出傷害事故
1992年1月21日,蘭州石化公司石油化工廠發生一起濃硫酸意外滋出傷害事故,一名操作工臉部被濃硫酸嚴重灼傷。
事故經過:
1月21日21時30分,蘭州石化公司石油化工廠酸堿站的兩名操作工正在上夜班。一名操作工在處理硫酸管一個泄漏點時,大量濃硫酸突然從送酸泵蓋中滋出。突如其來的意外情況,使在場的兩名操作工不知所措,呆立在那里,沒有及時躲閃,濃硫酸噴濺到衣服上,衣服被燒破,一名操作工的臉也被濃硫酸嚴重灼傷,被送到醫院住院治療。
事故分析:
這起事故發生得很奇怪,人們不明白濃硫酸是從哪里來的。因為當時泵是關著的,送酸的管線二頭閥門也都是關著的;在正常送酸時;壓力最高也只能達到0.3MPa,而從事故以后打壞的壓力表來看,壓力表的指針指在0.6MPa(該壓力表的最高量程為0.8MPa)。那么是什么原因導致系統內如此高的壓力,如此高的壓力又是如何產生的呢?
經過事故調查組細致的調查和模擬試驗,最后查明了導致事故發生的真正原因。原來,幾天前氣候寒冷,送酸管線發生凍堵,有關單位為了防凍,對送酸管線加了蒸汽伴管。可是,這一工藝變動沒有引起酸堿站的重視。21日10時,酸堿站接到送酸指令后,關上接料閥,這邊酸堿站停泵后也關上了送料閥,整個酸管線內的硫酸構成了一個死區。隨著時間的推移,硫酸溫度在蒸汽伴管的作用下漸漸升高,到21時30分,在逐漸升高的壓力作用下,濃硫酸從送酸的泵蓋中滋出,于是一起本不應該發生的事故發生了,造成中毒傷害事故。
事故教訓與防范措施:
這起事故的發生的主要原因,是硫酸輸送工藝改變后,沒有及時采取防范措施,思想上麻痹大意。事故后,蘭州石化公司石油化工廠酸堿站立即采取技術措施,在酸管線上加裝了循環閥。每次送酸工作結束以后,操作工將循環閥打開,使管道內多余的硫酸流人硫酸儲罐內。另外,加強了送酸接酸的協調和管理。從此以后,再沒有發生壓力升高導致濃硫酸滋出事故。
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